飽和器法氨廢氣處理裝置及其工藝的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種飽和器法氨廢氣處理裝置及處理工藝,所述裝置它包括硫銨飽和器(1)、冷卻裝置(2)、結(jié)晶泵(3)、結(jié)晶槽(4);所述冷卻裝置(2)設(shè)置于硫銨飽和器(1)的氨廢氣進氣管線上;所述硫銨飽和器(1)以碳鋼作為基體材料,以乙烯基玻璃鋼進行防腐襯里,在沖刷處,玻璃鋼表面采用金剛砂做表面處理;所述硫銨飽和器(1)內(nèi)部不設(shè)置母液分配室,硫銨飽和器(1)外采用管道分配器,管道分配器內(nèi)襯PO內(nèi)襯。采用該工藝處理醫(yī)藥生產(chǎn)中排出的含氨廢氣、廢水,具有工藝合理、技術(shù)先進,投資少,見效快的特點,徹底解決了廢氣、廢水的達標排放問題。
【專利說明】
飽和器法氨廢氣處理裝置及其工藝
技術(shù)領(lǐng)域
[0001] 本發(fā)明設(shè)及一種飽和器法氨廢氣處理裝置及其工藝,屬于工業(yè)廢氣處理技術(shù)領(lǐng) 域。
【背景技術(shù)】
[0002] 從事阻燃劑、農(nóng)藥、化學(xué)中間體生產(chǎn)的中型化工企業(yè),其中生產(chǎn)工藝過程中會產(chǎn)生 大量含氨廢氣,一般產(chǎn)生量在12000 Nm3/h~20000 Nm3/h,且該種含氨廢氣表現(xiàn)出濃度不穩(wěn) 定狀態(tài),如不加 W處理排放,勢必造成環(huán)境污染。為了處理含氨廢氣,現(xiàn)有技術(shù)大多采用了 硫酸吸收塔對其進行吸收制備硫酸錠,但由于含氨量大,硫酸錠結(jié)晶速度較快,非常容易結(jié) 塊,人工出料難度較大,勞動強度非常大。
[0003] 中國專利CN102580499A公開了一種含氨廢氣處理方法,包括含氨廢氣冷凝工序、 含氨廢氣母液一級吸收工序、含氨廢氣母液Ξ級噴淋工序,在所述含氨廢氣冷凝工序中,首 先將含氨廢氣進行冷凝,在隨后的含氨廢氣母液一級吸收工序中,將冷凝后的含氨廢氣通 過濃硫酸與硫酸氨組成的母液進行一級吸收,在接下來的含氨廢氣母液Ξ級噴淋工序中, 經(jīng)一級吸收后的含氨廢氣通過濃硫酸與硫酸氨組成的母液進行Ξ級噴淋,最后,含氨廢氣 達到國家規(guī)定的排放標準,經(jīng)過除沫裝置上的排風機將氣體排入大氣。但是該方法主要運 用于聚憐酸錠(APP)生產(chǎn)過程中的尾氣回收,其含氨量小。而對于含氨量大的尾氣,該種工 藝很難達到處理要求。
[0004] CN105271305A公開了一種剩余氨水蒸氨所得氨水的處理方法,本發(fā)明通過將剩余 氨水蒸氨得到的氨水送去飽和器生產(chǎn)硫酸錠鹽,同時對氨水中氨類物質(zhì)的加入方式進行了 優(yōu)化改進,將一部分原有氨水中的氨類物質(zhì)通過化學(xué)方法轉(zhuǎn)移到焦爐煤氣中,將一部分原 有氨水中的氨類物質(zhì)通過物理方法W實現(xiàn)氨水更加均勻地混入母液中,從而保證了飽和器 的正常生產(chǎn),解決了目前剩余氨水蒸氨所得氨水無地處理、大量積攢的問題,回收了氨水中 的氨元素,減少了資源浪費和環(huán)境污染。
[0005] CN104649298A中公開了一種一種硫酸錠的生產(chǎn)方法,操作步驟包括:A、焦爐煤氣 及氨氣在飽和器噴淋區(qū)與硫酸溶液反應(yīng)得到產(chǎn)物a;B、氨水被導(dǎo)入溢流槽與硫酸溶液反應(yīng) 得到產(chǎn)物b,產(chǎn)物b通過小母液循環(huán)累被輸送至飽和器內(nèi),在飽和器噴淋區(qū)與所噴淋的硫酸 溶液反應(yīng)得到產(chǎn)物C; C、產(chǎn)物a與產(chǎn)物C進入飽和器的結(jié)晶區(qū),產(chǎn)物a與產(chǎn)物C中的硫酸錠逐漸 結(jié)晶析出;D、含有硫酸錠的結(jié)晶液從結(jié)晶液出口通過結(jié)晶累被輸送至結(jié)晶高位槽內(nèi);E、將 結(jié)晶高位槽中的結(jié)晶液輸送至離屯、機進行分離,分離得到的沉淀物輸送至干燥器進行干燥 即得硫酸錠。本發(fā)明W憐酸洗氨工段所生產(chǎn)的氨水為原料生產(chǎn)硫酸錠產(chǎn)品,解決了憐酸洗 氨工序所生產(chǎn)氨水的量過剩的問題。
[0006] 上述根據(jù)硫酸錠的生產(chǎn)原理,采用飽和器吸收氨氣生成硫酸錠的方法,也限制了 氨氣濃度不能過高,且廢氣溫度不能超過60°C。另外,現(xiàn)有的飽和器尺寸為Φ4800Χ 4000mm為例),由反應(yīng)室、母液分配室、噴嘴與中央管、結(jié)晶室等部分組成。器體外殼由板材 (Q235)焊接而成,內(nèi)壁擱襯耐酸樹脂(規(guī)格為乙締基901樹脂)。母液分配室采用90化材質(zhì)焊 接而成。但母液分配室不誘鋼90化與樹脂粘結(jié)強度不好,在接口處容易脫殼。酸性液體進入 后腐蝕碳鋼與不誘鋼的接縫處,導(dǎo)致樹脂與碳鋼整體脫層破裂。另外,內(nèi)襯磨樹脂受沖刷磨 損嚴重,極易腐蝕殼體,安全風險比較大。每次大修進行一些局部修補,內(nèi)襯整體更換,由于 中央管也是由板材(Q235)焊接而成,內(nèi)外表面均襯乙締基901樹脂玻璃鋼,5個月進行一次 大修,重新襯玻璃鋼。可見其防腐效果并不理想,不但費時,而且維修費用也高。如果整體采 用90化的不誘鋼板制作,雖然使用壽命延長了,但總體成本要比現(xiàn)在高Ξ倍W上。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0007]本發(fā)明的目的之一是提供一種結(jié)構(gòu)合理、成本低、運行平穩(wěn)、使用壽命長的飽和器 法氨廢氣處理裝置。
[000引本發(fā)明的目的之二是提供一種飽和器法氨廢氣處理工藝,該工藝能處理高濃度含 氨廢氣,運行平穩(wěn),滿足含氨廢氣處理要求。
[0009] 本發(fā)明解決上述問題所采用的技術(shù)方案為:一種飽和器法氨廢氣處理裝置,它包 括硫錠飽和器、冷卻裝置、結(jié)晶累、結(jié)晶槽;所述冷卻裝置設(shè)置于硫錠飽和器的氨廢氣進氣 管線上;所述硫錠飽和器W碳鋼作為基體材料,W乙締基玻璃鋼進行防腐襯里,在沖刷處, 玻璃鋼表面采用金剛砂做表面處理; 所述硫錠飽和器內(nèi)部不設(shè)置母液分配室,硫錠飽和器外采用管道分配器,管道分配器 內(nèi)襯P0內(nèi)襯。
[0010] 進一步的,它還包括硫酸高位槽、母液膽罐和母液噴淋累,所述母液膽罐、母液噴 淋累、硫酸高位槽依次串聯(lián)設(shè)置,并與硫錠飽和器的母液噴淋口連通; 在硫錠飽和器下段結(jié)晶室上部設(shè)置母液回流出口,硫錠飽和器上段噴淋室設(shè)置母液回 流入口,二者之間設(shè)置回流管線,回流管線上設(shè)置循環(huán)累; 在硫錠飽和器下段結(jié)晶室上設(shè)置硫錠出口,通過硫錠出料管線與結(jié)晶累、結(jié)晶槽和離 屯、機串聯(lián)設(shè)置。
[0011] 進一步的,在沖刷部分內(nèi)掛90化板。
[0012] -種飽和器法氨廢氣處理工藝,來自生產(chǎn)工藝中的含氨廢氣經(jīng)過冷卻裝置,將溫 度控制在45-65Γ,然后進入硫錠飽和器上段的噴淋室,在此廢氣分成兩股沿飽和器內(nèi)壁與 內(nèi)除酸器外壁的環(huán)行空間流動,并與循環(huán)母液逆向噴灑,與母液充分接觸,使其中的氨被母 液中的硫酸所吸收,生成硫酸錠結(jié)晶;然后廢氣合并成一股,沿切線方向進入飽和器內(nèi)的除 酸器,分離廢氣中夾帶的酸霧后達標排出。
[0013] 進一步的,所述的一種飽和器法氨廢氣處理工藝,在飽和器下段結(jié)晶室上部的母 液,用母液循環(huán)累連續(xù)抽出送至上段噴淋室進行噴灑,吸收廢氣中的氨,并循環(huán)攬動母液W 改善硫酸錠的結(jié)晶過程。
[0014] 所述的一種飽和器法氨廢氣處理工藝,飽和器母液中生產(chǎn)的硫酸錠結(jié)晶沿飽和器 內(nèi)的中屯、管進入下段的結(jié)晶室,用結(jié)晶累將其連同一部分母液送至結(jié)晶槽,在此分離的硫 酸錠結(jié)晶及少量母液排放到離屯、機內(nèi)進行離屯、分離,濾除母液,并用熱水洗涂結(jié)晶;離屯、分 離出的母液與結(jié)晶槽溢流出來的母液一同自流回飽和器;經(jīng)從離屯、機分離出的硫酸錠結(jié) 晶,由螺旋輸送機送至振動流化床干燥器,經(jīng)熱空氣干燥后稱量包裝送入成品庫。
[0015] 所述的一種飽和器法氨廢氣處理工藝,母液中硫酸酸度由外購來的硫酸和本公司 廢硫酸調(diào)節(jié)。
[0016] 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點在于: 1 )、整個飽和器我們?nèi)匀徊捎肳碳鋼作為基體材料,W乙締基玻璃鋼進行防腐襯里。取 消不誘鋼部分,將母液分配室取消,設(shè)計在外部,采用管道分配器,內(nèi)襯P0,加厚內(nèi)襯,運樣 可W使用3年W上,更換方便。
[0017] 2)、防止玻璃鋼沖刷磨損,采用金剛砂做表面處理,厚度在5mm,另外在沖刷部分內(nèi) 掛90化板,厚度2mm。運樣,可W防止磨損,使用年限可W達到3年W上。
[0018] 采用運種方法在飽和器運轉(zhuǎn)3年后,其玻璃鋼防護層只是局部損壞,對其進行適當 的修補后仍可繼續(xù)使用。
[0019] 采用該工藝處理醫(yī)藥生產(chǎn)中排出的含氨廢氣、廢水,具有工藝合理、技術(shù)先進,投 資少,見效快的特點,徹底解決了廢氣、廢水的達標排放問題。
【附圖說明】
[0020] 圖1為本發(fā)明實施例1中飽和器法氨廢氣處理裝置示意圖。
[0021] 圖2為圖1中硫錠飽和器結(jié)構(gòu)示意圖。
[0022] 圖3為圖2中A部放大示意圖。
[0023] 圖4為圖2中B部放大示意圖。
[0024] 圖5為圖2中C部放大示意圖。
[00巧]圖6為圖2中D部放大示意圖。
[0026] 其中; 硫錠飽和器1、冷卻裝置2、結(jié)晶累3、結(jié)晶槽4、循環(huán)累5、硫酸高位槽6、母液膽罐7、母液 噴淋累8。
【具體實施方式】
[0027] W下結(jié)合附圖實施例對本發(fā)明作進一步詳細描述。
[0028] 如圖1所示,本實施例中的飽和器法氨廢氣處理裝置,它包括硫錠飽和器1、冷卻裝 置2、結(jié)晶累3、結(jié)晶槽4、循環(huán)累5、硫酸高位槽6、母液膽罐7和母液噴淋累8; 所述冷卻裝置2設(shè)置于硫錠飽和器1的氨廢氣進氣管線上;所述母液膽罐7、母液噴淋累 8、硫酸高位槽6依次串聯(lián)設(shè)置,并與硫錠飽和器1的母液噴淋口連通; 在硫錠飽和器1下段結(jié)晶室上部設(shè)置母液回流出口,硫錠飽和器1上段噴淋室設(shè)置母液 回流入口,二者之間設(shè)置回流管線,回流管線上設(shè)置循環(huán)累5; 在硫錠飽和器下段結(jié)晶室上設(shè)置硫錠出口,通過硫錠出料管線與結(jié)晶累3、結(jié)晶槽4、離 屯、機串聯(lián)設(shè)置。
[0029] 所述硫錠飽和器碳鋼作為基體材料,W乙締基玻璃鋼進行防腐襯里,在沖刷 處,玻璃鋼表面采用金剛砂做表面處理,厚度在5mm,為了進一步增加耐沖刷腐蝕性能,在沖 巧IJ部分內(nèi)掛90化板,厚度2mm; 所述硫錠飽和器1內(nèi)部不設(shè)置母液分配室,硫錠飽和器1外采用管道分配器,管道分配 器內(nèi)襯P0內(nèi)襯。
[0030] 采用運種方法在飽和器運轉(zhuǎn)3年后,其玻璃鋼防護層只是局部損壞,對其進行適當 的修補后仍可繼續(xù)使用。
[0031] -種飽和器法氨廢氣處理工藝,來自生產(chǎn)工藝中的含氨廢氣經(jīng)過冷卻裝置,將溫 度控制在一定的范圍之內(nèi)(45-65 °C ),然后進入硫錠飽和器上段的噴淋室,在此廢氣分成兩 股沿飽和器內(nèi)壁與內(nèi)除酸器外壁的環(huán)行空間流動,并與循環(huán)母液逆向噴灑,與母液充分接 觸,使其中的氨被母液中的硫酸所吸收,在一定溫度下(請?zhí)峁囟确秶┥闪蛩徨V結(jié)晶, 然后廢氣合并成一股,沿切線方向進入硫錠飽和器內(nèi)的除酸器,分離廢氣中夾帶的酸霧后 達標排出; 在飽和器下段結(jié)晶室上部的母液,用母液循環(huán)累連續(xù)抽出送至上段噴淋室進行噴灑, 吸收廢氣中的氨,并循環(huán)攬動母液W改善硫酸錠的結(jié)晶過程; 飽和器母液中不斷有硫酸錠結(jié)晶生成,且沿飽和器內(nèi)的中屯、管進入下段的結(jié)晶室,用 結(jié)晶累將其連同一部分母液送至結(jié)晶槽,在此分離的硫酸錠結(jié)晶及少量母液排放到離屯、機 內(nèi)進行離屯、分離,濾除母液,并用熱水洗涂結(jié)晶;離屯、分離出的母液與結(jié)晶槽溢流出來的母 液一同自流回飽和器。
[0032] 經(jīng)從離屯、機分離出的硫酸錠結(jié)晶,由螺旋輸送機送至振動流化床干燥器,經(jīng)熱空 氣干燥后稱量包裝送入成品庫。
[0033] 外購來的硫酸先卸至硫酸儲槽,本公司廢硫酸存放于稀硫酸儲槽,由硫酸累送至 硫酸高位槽,經(jīng)控制自流入飽和器的滿流槽和母液循環(huán)累入口,調(diào)節(jié)送往飽和器內(nèi)溶液的 酸度。
[0034] 硫錠飽和器的工藝計算 外排廢氣含氨量〇.5g/ Nm3 (一) 設(shè)計計算參數(shù): 1、 廢氣總量:20000Nm3A 2、 廢氣含氨量(按照最高濃度計算):41g/ Nm3 492Kg/h 3、 飽和器后廢氣含氨量:小于0.5g/ Nm3 4、 硫酸質(zhì)量濃度:90% 5、 廢氣溫度:45-65 °C (二) 氨平衡及硫酸用量: 1、 帶入飽和器的氨量: 廢氣的含氨量492Kg/h 2、 飽和器出口帶走的氨量: 20000 NmVhXO.Sg/ Nm^=10 Kg/h 3、 飽和器中被硫酸吸收的氨量: 492-10=482 Kg/h 4、 硫酸錠產(chǎn)量:
5、 硫酸的消耗量:(廢硫酸濃度90 % ) 1871.29X70%^90%=1454.67 Kg/h 6、 硫酸錠年生產(chǎn)量: 1871.29 X 24 X 330=14820.化/年(年檢修時間35 天) (Ξ)水平衡及母液溫度的確定: 1、 帶入飽和器的總水量: 1) 廢氣帶入的水量: 20000X111.8/1000 =2236 Kg/h 式中:111 .8--在50°C1 m3廢氣被水汽飽和后其中水汽的質(zhì)量,g 2) 硫酸帶入的水量: 1454.67X(1-90%)=145.467 Kg/h 3) 洗涂硫酸錠水量:取硫錠產(chǎn)量的8%,離屯、機后硫錠含水3% 1871.29 Kg/h X(8%-3%)=93.5服g/h 4) 沖洗飽和器和除酸器帶入的水量:按120 Kg/h 總計:帶入飽和器的總水量: 2236+145.467+93.56+120=2595.027 Kg/h 2、 飽和器出口廢氣中的水蒸氣分壓: 帶入飽和器中的總水量,均應(yīng)由廢氣帶走,則出飽和器1 Nm3廢氣應(yīng)帶走水量為: 2595.027/20000=0.1298 Kg/ 咖3或129.8g / 咖3 相應(yīng)的1 Nm3廢氣中水蒸氣的體積為: 129.8X22.4/(18X 1000)=0.1615 Nm^ 混合氣體中水氣占的體積: 0. 1615/(1 + 0.1615)=13.9〇/〇 取飽和器后出口廢氣表壓為2KPa,則水蒸氣分壓Pg為: Pg=(101.33+2)X13.9%=14.36KPa 3、 母液最低溫度的確定,根據(jù)平衡原理: Pi=P 邑 式中: Pi-母液液面上的水蒸氣分壓 若使母液中水份蒸發(fā)形成推動力,貝化1應(yīng)大于Pg,則: Ρι=ΚΡ邑 Κ--平衡偏離系數(shù)一般取1.3-1.5,當取1.5時則: Pi=1.5Pg Pi=l.5X14.36=21.544 KPg 當母液酸度為4%時,查圖表得,母液溫度為70°C,當母液酸度為6%時,母液最低溫度為 75。(:,取75。(:。
[0035](四)熱平衡及廢氣溫度的確定: 1、 輸入熱量:Q入 1)廢氣帶入的熱量化 (1)干廢氣帶入的熱量: 20000 NmVh X 2.25t=45000tKJ/h 式中:2.25-廢氣比熱容KJ/Nm3.Κ t-廢氣溫度1: (2)水蒸汽帶入的熱量: 2236(2491+1.8:Mt)=5569876+4100.82tKJ/h 式中: 1.834-0-80°C間水蒸氣的比熱容K JA Kg. K) 2491-水在0°C時的蒸發(fā)熱KJ/Kg (2)氨帶入的熱量: 492X2.106t=1036.15tKJ/h 式中: 2.106-氨的比熱容KJ/化g.K) 廢氣帶入的總熱量化為: 化=45000t+5569876+4100.82t+1036.15t=5569876+50136.97tKJ/h 2) 硫酸帶入的熱量化 化=1454.67Kg/h X 1.882 X 20°C=54753.7788KJA 3) 洗涂水帶入的熱量化 化=(120+93.56) X4.177 X60°C=53522.4072 KJA 式中:4.177-60°C時水的比熱容,KJ/Kg.k 4 )結(jié)晶回流母液帶入的熱量化 取回流母液溫度45 °C,母液量為硫錠產(chǎn)品的10倍,貝U 化=1871.29 X 10 X 2.676 X 45=225:3407.418KJA 式中: 2.676-母液比熱容KjAKg. K) 5 )循環(huán)母液帶入的熱量化 取母液循環(huán)溫度為70°C,母液為硫錠產(chǎn)量的60倍,則: 化=1871.29 X 60 X 2.67 X 70=20984646.06KJA 式中: 2.67-母液的比熱容KjAKg. K) 6)化學(xué)反應(yīng)熱化 (1) 硫酸錠生成熱qi qi=(1871.29/132) X 195524=27718:34.13605KJA 式中: 195524-硫酸錠生成熱J/mol (2) 硫酸錠結(jié)晶熱Q2 q2=(1871.29/132)X10886=154324.719241KJ/(Kg.K) 式中: 10886-硫酸錠結(jié)晶熱,J/mol (3) 硫酸稀釋熱(由90%稀釋到6%)
式中:ηι、Π 2_分別為稀釋后和稀釋前水的摩爾數(shù)與酸的摩爾數(shù)之比。
[0036]山=(94今18)今(6今98)=5.222今0.06122=85.2962 Π 2=(10今18)今(90今98)=0.5556今0.918=0.6049 93=74776 X【85.2962今(1.7983+85.2962) -0.6049今(1.7983+0.6049)】 =74776X (0.979-0.2517) =74776X0.7273 =53484.58KJA 化=27718:34.13605+154324.719241 巧:3484.58 =2980543.44KJA 總輸入熱量: 0入=〇1+化+〇3+化+〇5+〇6 =5569876巧0136.97tKJA巧4753.7788KJ/h+53522.4072 KJ/h 巧 25:M07.418KJA 巧0984646.06KJA 巧980543.44KJ/h =31896749.104+50136.97tKJ/h 2、輸出熱量Q出 1) 廢氣帶出的熱量:Qil (1) 干廢氣帶出的熱量: 20000 X 2.25 X 70=3150000KJ/h 式中: 2.25-廢氣的比熱容KJ/Nm3. K (2) 水蒸氣帶出的熱量 1998.96(2491+1.8:34X70) =4979409+256626.5 =5236035.5KJA q1i=3150000+5236035.5=8386035.日 KJA 2) 結(jié)晶母液帶出的熱量Qi2 Q^2=1871.29( 1+10) X2.676X70 =3855830.4708 KJ/h 3) 循環(huán)母液帶出的熱量QI3 Q^3=1871.29 X 70 X 2.676 X 70=24537102.996 KJ/h 4) 飽和器散失的熱量QI4 Q^=aF(tl-t2) 式中: a-給熱系數(shù),取 20.9KJ/ (m2. h. k) F-飽和器的面積(Φ 4000 150 m2) 11--飽和器壁溫度65 °C t2-大氣溫度35°C qM=20.9 X150(65-35)=94050KJ/h Q出=8386035.5+3855830.4708巧4537102.996+112860 =36873018.9668 KJ/h 根據(jù)熱平衡關(guān)系: Qa=Q 出 31896749.104+50136.97t=36891828.9668 廢氣進口溫度:t=61.97°C。
[0037] 實踐證明: 1.采用該工藝處理醫(yī)藥生產(chǎn)中排出的含氨廢氣、廢水,具有工藝合理、技術(shù)先進,投資 少,見效快的特點,徹底解決了廢氣、廢水的達標排放問題。
[0038] 2.該項目取得了很好的社會效益和明顯的經(jīng)濟效益。項目投入產(chǎn)出比較高,硫酸 錠回收量按20000噸/年計算,兩年即收回全部投資。
[0039] 3.通過改進后的飽和器,制作成本低,使用年限長。
[0040] 4.經(jīng)試運行和各項工藝指標的測試證明,該工藝、設(shè)備完全適合同行業(yè)處理生產(chǎn) 中的廢氣、廢水問題。我們認為具有很好的推廣價值。
[0041] 除上述實施例外,本發(fā)明還包括有其他實施方式,凡采用等同變換或者等效替換 方式形成的技術(shù)方案,均應(yīng)落入本發(fā)明權(quán)利要求的保護范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項】
1. 一種飽和器法氨廢氣處理裝置,其特征在于:它包括硫銨飽和器(1)、冷卻裝置(2 )、 結(jié)晶栗(3)、結(jié)晶槽(4); 所述冷卻裝置(2)設(shè)置于硫銨飽和器(1)的氨廢氣進氣管線上; 所述硫銨飽和器(1)以碳鋼作為基體材料,以乙烯基玻璃鋼進行防腐襯里,在沖刷處, 玻璃鋼表面采用金剛砂做表面處理; 所述硫銨飽和器(1)內(nèi)部不設(shè)置母液分配室,硫銨飽和器(1)外采用管道分配器,管道 分配器內(nèi)襯P0內(nèi)襯。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的飽和器法氨廢氣處理裝置,其特征在于:它還包括硫酸高位槽 (6 )、母液貯罐(7 )和母液噴淋栗(8 ),所述母液貯罐(7 )、母液噴淋栗(8)、硫酸高位槽(6 )依 次串聯(lián)設(shè)置,并與硫銨飽和器(1)的母液噴淋口連通; 在硫銨飽和器(1)下段結(jié)晶室上部設(shè)置母液回流出口,硫銨飽和器(1)上段噴淋室設(shè)置 母液回流入口,二者之間設(shè)置回流管線,回流管線上設(shè)置循環(huán)栗(5); 在硫銨飽和器下段結(jié)晶室上設(shè)置硫銨出口,通過硫銨出料管線與結(jié)晶栗(3)、結(jié)晶槽 (4)和離心機串聯(lián)設(shè)置。3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的飽和器法氨廢氣處理裝置,其特征在于:在沖刷部分內(nèi)掛904L 板。4. 一種飽和器法氨廢氣處理工藝,其特征在于:來自生產(chǎn)工藝中的含氨廢氣經(jīng)過冷卻 裝置,將溫度控制在45-65Γ,然后進入硫銨飽和器上段的噴淋室,在此廢氣分成兩股沿飽 和器內(nèi)壁與內(nèi)除酸器外壁的環(huán)行空間流動,并與循環(huán)母液逆向噴灑,與母液充分接觸,使其 中的氨被母液中的硫酸所吸收,生成硫酸銨結(jié)晶;然后廢氣合并成一股,沿切線方向進入飽 和器內(nèi)的除酸器,分離廢氣中夾帶的酸霧后達標排出。5. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種飽和器法氨廢氣處理工藝,其特征在于:在飽和器下段結(jié) 晶室上部的母液,用母液循環(huán)栗連續(xù)抽出送至上段噴淋室進行噴灑,吸收廢氣中的氨,并循 環(huán)攪動母液以改善硫酸銨的結(jié)晶過程。6. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種飽和器法氨廢氣處理工藝,其特征在于:飽和器母液中生 產(chǎn)的硫酸銨結(jié)晶沿飽和器內(nèi)的中心管進入下段的結(jié)晶室,用結(jié)晶栗將其連同一部分母液送 至結(jié)晶槽,在此分離的硫酸銨結(jié)晶及少量母液排放到離心機內(nèi)進行離心分離,濾除母液,并 用熱水洗滌結(jié)晶;離心分離出的母液與結(jié)晶槽溢流出來的母液一同自流回飽和器;經(jīng)從離 心機分離出的硫酸銨結(jié)晶,由螺旋輸送機送至振動流化床干燥器,經(jīng)熱空氣干燥后稱量包 裝送入成品庫。7. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種飽和器法氨廢氣處理工藝,其特征在于:母液中硫酸酸度 由外購來的硫酸和本公司廢硫酸調(diào)節(jié)。
【文檔編號】B01D53/58GK105833705SQ201610338218
【公開日】2016年8月10日
【申請日】2016年5月19日
【發(fā)明人】汪靜莉, 劉志平, 潘兵波, 張海濤, 王中連, 楊露
【申請人】泰州百力化學(xué)股份有限公司