本發(fā)明屬于一種片狀銀粉的制作工藝。
背景技術(shù):
片狀銀粉為浸漬銀漿、導(dǎo)電膠等低溫固化銀漿的主要填充物料,其生產(chǎn)周期較長,工序設(shè)計較多,因此其性能穩(wěn)定性體現(xiàn)了工藝參數(shù)及工藝過程的合理程度,目前片狀銀粉的生產(chǎn)過程包括:還原→24h真空脫水→16h、70℃烘干→球磨→檢測,其生產(chǎn)周期至少5天,再加上低溫固化銀漿的5天生產(chǎn)周期,使得生產(chǎn)效率低。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
發(fā)明目的:本發(fā)明提供一種片狀銀粉的制作工藝,該制作工藝縮短了生產(chǎn)的周期,達到高效率地完成制作。
技術(shù)方案:一種片狀銀粉的制作工藝,包括以下步驟:
步驟1,將清洗干凈的銀粉,即銀粉水電導(dǎo)率小于100uS/m,加入分散劑充分攪拌,保證分散劑與銀粉充分混勻;
步驟2,將加入分散劑的銀粉放入烘干盤中,使銀粉以均勻厚度平鋪在烘干盤中,并放于烘箱中烘干;
步驟3,以機械破碎機充分打粉分散;
步驟4,以直徑10mm的鋼球在不銹鋼罐中進行輥磨,每一小時將團聚的團塊拍散,共輥磨8h;
步驟5,出料。
具體地,所述步驟1中分散劑采用十六醇或硬脂酸。
具體地,所述步驟1中分散劑的加入量為0.6-0.7%。
具體地,所述步驟2中烘干時間為16h。
具體地,所述步驟2中烘干溫度為60-90度。
有益效果:與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點在于:該制作工藝取消了真空烘干過程,在烘干前加入0.6-0.7%的分散劑將片狀銀粉烘干時間由原來的48小時,減少到16小時,縮短了生產(chǎn)周期,使得制作效率更高。
附圖說明
圖1是現(xiàn)有技術(shù)粒度分布圖;
圖2是本申請粒度分布圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖和具體實施方式,進一步闡明本發(fā)明。
一種片狀銀粉的制作工藝,包括以下步驟:
步驟1,將清洗干凈的銀粉,即銀粉水電導(dǎo)率小于100uS/m,加入分散劑充分攪拌,保證分散劑與銀粉充分混勻,分散劑采用十六醇或硬脂酸之類蠟狀物質(zhì),分散劑的加入量為0.6-0.7%,最優(yōu)加入量為0.6%;
步驟2,將加入分散劑的銀粉放入烘干盤中,使銀粉以均勻厚度平鋪在烘干盤中,并放于烘箱中60-90度烘干,烘干時間為16h;
步驟3,以機械破碎機充分打粉分散;
步驟4,以直徑10mm的鋼球在不銹鋼罐中進行輥磨,每一小時用鐵鏟將團聚的團塊拍散,共輥磨8h;
步驟5,出料。
本申請首先取消銀粉還原工藝后的真空烘干過程,直接采用常壓烘干,并對烘干時間進行記錄,通過對烘干后粉體的燒損進行測試,來確定粉體是否充分烘干;通過實驗了解到直接常壓烘干的最優(yōu)時間為16h。
由于取消了真空烘干過程,烘干后銀粉中分散劑的殘余量大于以往工藝的0.3%,達到0.7%;過多的殘留分散劑導(dǎo)致銀粉在球磨過程中板結(jié),導(dǎo)致只有板結(jié)塊表面部分的銀粉受到磨球的碾壓作用而迅速片狀化,板結(jié)塊內(nèi)部的銀粉片狀化時間則要相應(yīng)增加,最終導(dǎo)致表面部分銀粉過度片狀化,甚至產(chǎn)生團聚態(tài)的粗銀片和銀珠,從而增加片狀銀粉的平均粒徑。為了解決這個問題,我們在還原過程中減少了分散劑的加入量,并進行了球磨實驗,從而得到最優(yōu)的分散劑加入量為0.6%-0.7%。
為了分析銀粉在球磨過程中粒徑的變化趨勢,我們在球磨過程中以1h的頻率對銀粉進行取樣,通過取樣的粒徑測試,球磨過程中銀粉首先是被磨球分散,平均粒徑逐漸減小,3h以后開始出現(xiàn)片狀化,平均粒徑在7-9h之間基本保持穩(wěn)定,因此我們確定球磨工藝最佳時間維持原工藝的8h。
經(jīng)過試驗證實,本申請完成前共進行片粉生產(chǎn)14批,其中有6批平均粒徑超出標準上限8um,這六批中最嚴重的兩批存在大于100um的銀團聚顆粒,無法在漿料中正常使用,必須進行過篩處理,圖1是本試驗完成前的批次粒度分布圖;本試驗完成后,共生產(chǎn)6批片狀銀粉,其平均粒徑均符合標準范圍,其分布情況如圖2所示。
由圖1和圖2對比可以看出本申請所采用的方法可有效的解決片狀銀粉批次穩(wěn)定性差的問題,并且大大減少了片狀銀粉生產(chǎn)時間。