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一種搖臂的熱處理工藝的制作方法

文檔序號:12713383閱讀:216來源:國知局

本發(fā)明屬于通用機(jī)械用的搖臂熱處理工藝,尤其涉及一種汽缸直徑為Φ100mm以內(nèi)的通用汽油機(jī)的搖臂熱處理工藝。



背景技術(shù):

針對目前熱處理工序中普遍存在的,對形狀復(fù)雜、應(yīng)力集中點多、使用頻繁的金屬零件熱處理達(dá)不到使用要求,并且經(jīng)常產(chǎn)生有變形應(yīng)力等問題。如搖臂采用的熱處理工藝包括將原材料為08鋼板沖壓成型,滲碳、淬火、低溫回火、拋光。這種熱處理工藝對滲碳爐的技術(shù)要求很高,均需采用可控氣氛熱處理滲碳爐或微機(jī)控制爐內(nèi)碳勢的滲碳爐;同時,搖鋼件的滲碳層深度和均勻性要求極其嚴(yán)格,其滲碳層深度為0.3~0.5srnm,當(dāng)滲碳層達(dá)到要求的上限時,則使搖臂在拉伸處造成滲穿(一般搖臂原材料厚度為1.5~2.0mm,經(jīng)拉伸成型后將減薄0.6snun)。淬火后該處脆性極大,在使用中此處常發(fā)生斷裂,如滲碳層未達(dá)到要求,搖臂耐磨性差,造成早期失效,一但出現(xiàn)上述缺陷,只有整爐報廢。經(jīng)統(tǒng)計,其產(chǎn)品合格率為80%。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于克服上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種質(zhì)量穩(wěn)定、防止搖臂脆性斷裂,降低對滲碳設(shè)備的要求,產(chǎn)品合格率達(dá)到100%的搖臂熱處理工藝。本發(fā)明的技術(shù)方案包括將板材沖壓成型、滲碳、淬火、高溫回火、噴丸、氮化處理之后置于普通氣體滲碳爐內(nèi),加熱到860~920℃后滴入煤油,使?fàn)t內(nèi)碳勢為0.8~1.1%,爐內(nèi)壓力為15~20mm水柱,保溫60-150分鐘,使其滲碳層深度為0.3~0.7mm,直接出爐淬火2.5~7%的氫氧化鈉水溶液中冷卻, 隨后將工件放入480~600℃的進(jìn)行回火,保溫40~80分鐘,使工件表面硬度HRC20~33,之后清洗,放入預(yù)熱爐內(nèi)預(yù)熱到250~320℃,保溫5~10分鐘,將搖臂用放入氰根含量為32~38%,溫度為540~570℃的鹽浴內(nèi)處理100~120分鐘,出爐水冷、清洗,得到氮化層深度0.008-0.020surn,硬度HV430-650,總氮化層深度0.2~0.4snun。

本發(fā)明所用氮化鹽為市場有售的工業(yè)用氮化鹽。

本工藝與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下技術(shù)效果:

1.防止了工件脆性斷裂現(xiàn)象:用本發(fā)明處理后的工件,經(jīng)破壞性試驗,搖臂被敲彎45°而不發(fā)生斷裂。因其心部得到的是綜合機(jī)械性能很好的索氏體組織,其硬度梯度變化大、表層硬、心部軟、無脆性。表層與心部變化不大,有很大脆性。眾所周知,馬氏體組織是一種脆性極大的組織,因而容易在使用中發(fā)生脆性斷裂。用本工藝處理的搖臂。

2、降低對滲碳設(shè)備的要求:由于工件滲碳層深度的公差范圍擴(kuò)大到0.4snun,對普通滲碳爐的密封性、爐內(nèi)碳勢、爐溫均勻性,保溫時間等均要求不高,節(jié)約了對滲碳設(shè)備的投資。而現(xiàn)有工件滲碳層深度的公差范圍為0.3μm,公差范圍小,對滲碳爐的密封性、爐內(nèi)碳勢、爐溫均勻性、保溫時間等均要求甚嚴(yán)難以操作,易造成整爐被處理的工件報廢。

3、產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。用本工藝處理工件,其氮化后的表層為E相氮化物層,具有極高的耐磨性,只要控制氮化溫度和氮化時間,確保氮化層的組織及深度,就能保證工件被處理后的合格率達(dá)到100%。更重要的一點是能保證搖臂在使用中有100%的安全性和可靠性。

具體實施方式

一種質(zhì)量穩(wěn)定、防止搖臂脆性斷裂,降低對滲碳設(shè)備的要求,產(chǎn)品合 格率達(dá)到100%的搖臂熱處理工藝。本發(fā)明的技術(shù)方案包括將板材沖壓成型、滲碳、淬火、高溫回火、噴丸、氮化處理之后置于普通氣體滲碳爐內(nèi),加熱到860~920℃后滴入煤油,使?fàn)t內(nèi)碳勢為0.8~1.1%,爐內(nèi)壓力為15~20mm水柱,保溫60-150分鐘,使其滲碳層深度為0.3~0.7mm,直接出爐淬火2.5~7%的氫氧化鈉水溶液中冷卻,隨后將工件放入480~600℃的進(jìn)行回火,保溫40~80分鐘,使工件表面硬度HRC20~33,之后清洗,放入預(yù)熱爐內(nèi)預(yù)熱到250~320℃,保溫5~10分鐘,將搖臂用放入氰根含量為32~38%,溫度為540~570℃的鹽浴內(nèi)處理100~120分鐘,出爐水冷、清洗,得到氮化層深度0.008-0.020surn,硬度HV430-650,總氮化層深度0.2~0.4snun。

本發(fā)明所用氮化鹽為市場有售的工業(yè)用氮化鹽。

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