焦爐煤氣低溫水洗裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及焦爐煤氣凈化技術領域,具體地說是一種焦爐煤氣低溫水洗裝置。
【背景技術】
[0002]在焦爐氣制甲醇的工藝中,焦爐煤氣的凈化制約著甲醇系統(tǒng)的運行,主要表現在以下三個方面:
[0003](I)焦爐氣含硫、氨超標影響脫苯、脫萘和NHD正常運行。
[0004]設計要求粗焦爐氣經AS氨法脫酸和脫氨,設計指標H2S低于500mg/Nm3,氨含量低于100mg/Nm3。但前期實際運行中酸氣和氨時有超標現象,對于后系統(tǒng)影響較大,造成NHD溶液污染,再生氣中碳銨、萘結晶。雖然目前經過對化產系統(tǒng)的完善調整,H2S、NH3的指標已經達到設計指標,但這一指標在德國設計中焦爐氣只是作為燃料氣來使用,而我們是作為化工原料氣來使用,焦爐氣用途的改變,就造成了原設計指標遠不能滿足現使用指標要求,實踐證明焦爐氣還必須要進行進一步深度凈化處理,才能滿足甲醇系統(tǒng)凈化的需要。
[0005](2)焦爐氣含焦油和萘嚴重影響壓縮機正常運行。
[0006]在工廠試車初期焦爐氣打氮氣運行,機器運行十分平穩(wěn),既無振動又無噪聲,開車近一個月沒有任何故障;但切入焦爐氣后僅僅幾天時間壓縮機便產生大的振動,段間超溫、打不上氣量,氣缸、活門結焦、焦油粘連,造成壓縮機事故頻繁,維修工人疲于搶修。造成如此的主要原因是焦爐氣夾帶焦油、萘含量高,壓縮時氣溫升高焦油氣化結焦,萘在升壓后訊速因此結晶,造成壓縮機過流部分結焦、萘堵,使壓縮機無法正常運行,被迫停修,有時僅開I 一 2天就要停車搶修,使生產十分被動。經統(tǒng)計一年來四臺焦爐氣壓縮機平均運行率僅為47.25%,維修備件費達到600萬元以上。
[0007](3)由于脫硫不正常造成干法脫硫劑提前失效,影響生產操作。
[0008]原設計鐵錳脫硫槽、氧化鋅脫硫聯合使用壽命I年以上,現在僅在甲醇裝置設計生產負荷小于50%負荷下運行不滿一年鐵錳、氧化鋅脫硫劑已經吸硫飽和,產生硫穿透,被迫提前更換脫硫劑,由此發(fā)生的脫硫劑更換費用超過300萬元。
[0009]綜上,進一步的對焦爐氣進行凈化,降低焦爐氣內的灰塵、苯、焦油和萘等有害物質的含量,是目前需要解決的問題。
【實用新型內容】
[0010]針對上述問題,本實用新型的目的在于提供一種焦爐煤氣低溫水洗裝置,該裝置設有上塔,在上塔內利用低溫冷水洗滌焦爐氣的苯、萘、氨、焦油及灰塵,使雜質冷卻相變?yōu)楣?液并隨循環(huán)洗滌水帶出塔外,焦爐氣得到很好凈化。
[0011 ]本實用新型解決其技術問題所采取的技術方案是:焦爐煤氣低溫水洗裝置,包括洗滌塔,洗滌塔的底部設有焦爐氣進口,洗滌塔的頂部設有焦爐氣出口,所述洗滌塔從上到下依次包括上塔和下塔,上塔和下塔的內部設有相互獨立的洗滌水循環(huán)系統(tǒng),上塔和下塔之間通過煤氣通道相連通;所述下塔的內部為空腔,所述上塔的內部設有填料。
[0012]洗滌塔下塔為空塔,利用常溫冷凝液噴淋洗掉焦爐氣中的灰塵和部分苯、萘、焦油,洗滌塔上塔為填料段,利用15°C的低溫冷凝液進一步洗掉焦爐氣中的灰塵和苯、萘、焦油;出洗滌塔的焦爐氣溫度降至約18°C送至氣柜。
[0013]進一步的技術方案為:所述下塔內部的洗滌水循環(huán)系統(tǒng)包括下塔洗滌水進口,下塔噴淋裝置和下塔洗滌水出口,下塔洗滌水進口與下塔噴淋裝置相連通,下塔噴淋裝置位于下塔內部的頂部,下塔洗滌水出口設在下塔的底部。
[0014]下塔噴淋裝置噴淋常溫的冷凝液,初步的洗掉焦爐氣中的灰塵和部分苯、萘、焦油。
[0015]進一步的技術方案為:所述上塔內部的洗滌水循環(huán)系統(tǒng)包括上塔洗滌水進口,上塔噴淋裝置和上塔洗滌水出口,上塔洗滌水進口與上塔噴淋裝置相連通,上塔噴淋裝置位于上塔內部的頂部且位于所述填料的上方,上塔洗滌水出口設在上塔的底部。
[0016]上塔噴淋裝置噴淋15°C的低溫冷凝液,進一步洗掉焦爐氣中的灰塵和苯、萘、焦油;出洗滌塔的焦爐氣溫度降至約18°C送至氣柜。
[0017]進一步的技術方案為:所述下塔洗滌水出口與沉淀池相連通,沉淀池的頂部通過溢流通道與焦油存放池相連通,焦油存放池內設有輸送焦油的焦油栗;沉淀池的底部設有第一洗滌水循環(huán)栗,第一洗滌水循環(huán)栗將沉淀池底部的冷凝水輸送至下塔洗滌水進口。
[0018]進一步的技術方案為:所述上塔洗滌水出口通過第二洗滌水循環(huán)栗與洗滌水冷卻器的進水口相連通,洗滌水冷卻器的出水口與上塔洗滌水進口相連通。
[0019]上述設置將冷凝液循環(huán)利用,有效的節(jié)約水資源。
[0020]為便于下塔的噴淋用水的排出,進一步的技術方案為:所述下塔的底部設有墊層,墊層的上表面形成一傾斜面,傾斜面的低端與下塔洗滌水出口的底端平齊。所述墊層可采用混凝土墊層。
[0021 ]進一步的技術方案為:所述上塔的內部設有除沫器,除沫器設置在上塔噴淋裝置和焦爐氣出口之間。除沫器可采用除沫擋板,在焦爐氣排出前對焦爐氣進行氣液分離。
[0022]進一步的技術方案為:所述上塔的頂部設有吊耳和塔頂吊柱。
[0023]為便于檢修,進一步的技術方案為:所述上塔的側壁上設有卸料孔,卸料孔與所述填料所處的位置相連通。
[0024]為保證填料安裝的牢固可靠,進一步的技術方案為:所述填料的下方設有承載填料的支撐柵板,支撐柵板的下方設有填料支撐裝置,填料支撐裝置在支撐柵板的邊緣處均勻分布,填料支撐裝置固定安裝在上塔的內側壁上。
[0025]本實用新型的有益效果是:設有下塔和上塔,下塔為空塔,上塔設有填料段,在下塔中利用常溫冷凝液噴淋洗掉焦爐氣中的灰塵和部分苯、萘、焦油,在上塔中利用15°C的低溫冷凝液進一步洗掉焦爐氣中的灰塵和苯、萘、焦油;出洗滌塔的焦爐氣溫度降至約18°C送至氣柜。充分利用苯、萘、焦油在低溫時的平衡分壓低的特點,利用低溫冷水洗滌焦爐氣的苯、萘、氨、焦油及灰塵,使雜質冷卻相變?yōu)楣?液并隨循環(huán)洗滌水帶出塔外,焦爐氣得到很好凈化。不但解決了因煤氣中硫、氨含量高而影響NHD系統(tǒng)、合成系統(tǒng)運行,保護了觸媒使用,同時設備、流程簡單,投資少,運行平穩(wěn),操作簡單,運行費用低。
【附圖說明】
[0026]圖1為本實用新型實施例的結構示意圖。
[0027]圖中:丨下塔,2上塔,3填料,4焦爐氣進口,5焦爐氣出口,6下塔洗滌水進口,7下塔噴淋裝置,8下塔洗滌水出口,9混凝土墊層,10上塔洗滌水進口,11上塔噴淋裝置,12上塔洗滌水出口,13卸料孔,14吊耳,15塔頂吊柱,16除沫擋板。
【具體實施方式】
[0028]下面結合說明書附圖和具體實施例對本實用新型作進一步的描述:
[0029]如圖1所示,焦爐煤氣低溫水洗裝置,包括洗滌塔,洗滌塔的底部設有焦爐氣進口4,洗滌塔的頂部設有焦爐氣出口 5,所述洗滌塔從上到下依次包括上塔2和下塔I,上塔2和下塔I的內部設有相互獨立的洗滌水循環(huán)系統(tǒng),上塔2和下塔I之間通過煤氣通道相連通;所述下塔I的內部為空腔,所述上塔2的內部設有填料3,所述填料3采用七孔連環(huán)填料。
[0030]所述下塔I內部的洗滌水循環(huán)系統(tǒng)包括下塔洗滌水進口6,下塔噴淋裝置7和下塔洗滌水出口 8,下塔洗滌水進口 6與下塔噴淋裝置7相連通,下塔噴淋裝置7位于下塔I內部的頂部,下塔洗滌水出口 8設在下塔I的底部。
[0031]所述上塔2內部的洗滌水循環(huán)系統(tǒng)包括上塔洗滌水進口10,上塔噴淋裝置11和上塔洗滌水出口 12,上塔洗滌水進口 10與上塔噴淋裝置11相連通,上塔噴淋裝置11位于上塔2內部的頂部且位于所述填料3的上方,上塔洗滌水出口 12設在上塔2的底部。
[0032]上塔2和下塔I之間可設置集液裝置,集液裝置承接上塔噴淋裝置11噴下的冷凝水并將其排出,同時集液裝置上設有煤氣通道,實現上塔2和下塔I內部的相洗滌水循環(huán)系統(tǒng)互獨立。
[0033]為實現噴淋用冷凝水的循環(huán)利用,節(jié)約水資源,所述下塔洗滌水出口8與沉淀池相連通,沉淀池的頂部通過溢流通道與焦油存放池相連通,焦油存放池內設有輸送焦油的焦油栗;沉淀池的底部設有第一洗滌水循環(huán)栗,第一洗滌水循環(huán)栗將沉淀池底部的冷凝