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一種養(yǎng)殖廢水預(yù)處理工藝的制作方法

文檔序號:12881759閱讀:304來源:國知局

本發(fā)明屬于水、廢水、污水或污泥的處理技術(shù)領(lǐng)域。



背景技術(shù):

在我國畜禽養(yǎng)殖方面,不管是家庭分散式還是規(guī)?;B(yǎng)殖,在糞便等排泄物處理上大部分都是采用水沖式工藝。水沖式工藝比較方便快捷,但是缺點也比較明顯:1、會把畜禽糞便、飼料殘渣及其它排泄物等一起沖洗到廢水中去,因此養(yǎng)殖廢水中含有大量的固體懸浮物,固液混雜粘度大容易造成處理設(shè)施管道堵塞;2、糞渣和殘渣會增大廢水的codcr濃度,經(jīng)測試畜禽養(yǎng)殖廢水中codcr濃度高達5000~20000mg/l,bod5濃度達到2000~8000mg/l,nh3-n濃度可以達到700mg/l以上,ss濃度高達5000~10000mg/l,具有有機物濃度高、nh3-n濃度高、ss濃度高的特點,導(dǎo)致后期處理難度大,如采用生化處理,將會使系統(tǒng)運行的有機負荷加大,污水處理設(shè)施的經(jīng)濟投入加大、占地面積大、操作運行復(fù)雜;3、畜禽糞便中含有大量的病原微生物、寄生蟲卵以及孳生的蚊蠅,會使環(huán)境中病原種類增多,出現(xiàn)病原菌和寄生蟲大量繁殖,造成人、畜傳染病的蔓延;3、隨著畜禽養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?;?、集約化的發(fā)展,為防病和促進畜禽生長的需要,養(yǎng)殖者大量使用抗生素、激素、金屬微量元素等,藥物殘留隨著畜禽的糞便等排泄物排放出來,這些在殘留物直接采用生化處理是很難得以降解的,如果排放至環(huán)境中,將會對環(huán)境造成嚴重的污染。

為解決上述問題,專利文件“一種養(yǎng)殖業(yè)污水處理的方法(zl201410414699.6)”公開了一種處理方法,具體包括如下步驟:(1)預(yù)處理:先將污水除渣,然后進行水解酸化調(diào)節(jié),使廢水中的非溶解性有機物轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙庑杂袡C物;(2)生化處理:將預(yù)處理后的污水先經(jīng)過上流式厭氧污泥床反應(yīng)器uasb處理,然后依次經(jīng)過一級a/o處理系統(tǒng)、中間沉淀池、二級a/o處理系統(tǒng)進行相應(yīng)的生化處理;(3)除磷與消毒:將生化處理后的污水再依次經(jīng)過除磷、絮凝處理,除去沉淀物,上層液體再流入終沉池,進一步除去沉淀,上層液體再流入ph回調(diào)池,使液體ph值為6~9;然后進行殺菌處理,即可達標排放。

上述方法中預(yù)處理步驟進行了除渣,解決了固液混合的問題,進行了水酸化,提高了污水的可生活化,但是實際使用時,也有如下缺點:1、養(yǎng)殖廢水是屬于典型的c/n和c/p偏低的廢水,現(xiàn)有的脫氮除磷工藝上都需要碳源,碳源不足就會造成除磷效果不好,在該方法預(yù)處理工序中并未進行除磷,經(jīng)過生物處理后廢水中的碳源又會降低,這樣以致于進入除磷與消毒工序時,碳源含量就更低,導(dǎo)致最終的除磷效果不佳,排放后的廢水含磷量仍然很高,會造成水體富營養(yǎng)化,造成嚴重的環(huán)境污染問題和打破環(huán)境生態(tài)平衡;2、預(yù)處理工藝中的除渣和水酸化并不能去除大分子物質(zhì),導(dǎo)致廢水仍含有大量的大分子物質(zhì),而大分子物質(zhì)無法被生化處理步驟中的厭氧微生物充分利用,導(dǎo)致生化處理工序的效果不佳。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明公開了一種降低磷含量,且可提高后續(xù)生化處理效果的養(yǎng)殖廢水的預(yù)處理工藝。

本發(fā)明的方案內(nèi)容為:養(yǎng)殖廢水預(yù)處理工藝,包括如下工序:

a)干濕分離工序;

將養(yǎng)殖廢水依次經(jīng)過初沉池、一級沉淀池、粗格柵、細格柵進行初步的固液分離,將養(yǎng)殖廢水中的糞便、飼料殘渣及各種排泄物等固體懸浮物進行初步沉降和隔離;

b)沉淀調(diào)節(jié)工序;

將干濕分離工序的出水通入沉淀調(diào)節(jié)池,進行再次沉淀,使得養(yǎng)殖廢水在沉淀調(diào)節(jié)池內(nèi)的停留時間在3天以上;

c)電絮凝工序;

將步驟b)中沉淀調(diào)節(jié)池內(nèi)的上層廢水輸送至電絮凝裝置,然后將出水通入氣浮沉淀池內(nèi)再次進行固液分離,出水進入后工序進行進一步處理。

有益效果:步驟a)中通過沉淀和過濾使得養(yǎng)殖廢水固液分離,使養(yǎng)殖廢水中的固體懸浮物在該工序條件下去除90%以上;步驟b)的作用是一方面使部分大顆粒的固體懸浮物再次自然沉淀,降低后工序處理的運行負荷;另一方面調(diào)節(jié)養(yǎng)殖廢水的有機負荷,使廢水中不溶性cod物質(zhì)和含氮化合物得以基本去除,并且能去除部分可溶性cod和含氮化合物,不僅使后工序處理中的負荷大大降低,而且還能極大提高廢水的可生化性,使廢水處理后工序更加穩(wěn)定;步驟c)中生成吸附性極強的高活性絮凝基團,一方面使廢水中的非可溶性有機物一部分得以氣浮和絮凝沉淀,另一部分非可溶性有機物由大分子轉(zhuǎn)化為小分子,極大提高廢水的可生化性,另一方面,通過外在電荷的提供,使廢水中存在的蛋白質(zhì)等一類的帶電荷的、含氮的有機物達到電中和,在氣浮和絮凝的作用下得以去除,減小廢水中有機氮的含量,使氨氮的去除效率大大提高,最后,電解作用還能使得使廢水中的含磷物質(zhì)得以大量去除,通過實驗得出,磷的最高去除率能達到98%以上。

綜上,經(jīng)過本發(fā)明預(yù)處理工藝后的養(yǎng)殖廢水,一方面將使畜禽養(yǎng)殖廢水在經(jīng)過固液分離后的出水中codcr再下降至少50%左右,使后工序的有機負荷至少降低50%,極大的提高了后續(xù)工序的處理效果;另一方面通過預(yù)先降低磷含量,提高后序工序的除磷效果,而且降低了大分子物質(zhì)的含量,可以提高后續(xù)生物處理的效果,最終使畜禽養(yǎng)殖廢水在預(yù)處理出水水質(zhì)更加穩(wěn)定。

進一步,電絮凝處理工序在運行過程中,在廢水進口處連續(xù)投加絮凝劑,在廢水的出口連續(xù)投加助凝劑,以促進電絮凝工序的處理效果,降低出水沉淀分離時間。

進一步,步驟c)中,投放絮凝劑過程中控制廢水流速,絮凝劑流速與沉淀調(diào)節(jié)池內(nèi)上層廢水的流速比例為1:500~1:1000,以最大限度地發(fā)揮電絮凝過程的處理效果,減少其能耗;使絮凝劑與廢水充分混合后進入電絮凝裝置,以提高電絮凝的處理效果,并促進絮凝劑充分發(fā)揮效果。

進一步,步驟c)中,投放助凝劑過程中控制助凝劑與廢水流速在1:500~1:1000,電絮凝的處理效果提高10%以上。

進一步,步驟c)中控制廢水在電絮凝裝置停留時間1~2min,電極板電流密度2~8ma/cm2,以將使畜禽養(yǎng)殖廢水在經(jīng)過固液分離后的出水中codcr再下降至少50%左右,使后工序的有機負荷至少降低50%,最終排除廢水時磷的最高去除率能達到98%以上。

進一步,所述絮凝劑是指將聚合氯化鋁或聚合硫酸鋁或硫酸亞鐵配置成質(zhì)量濃度10%~20%的溶液,絮凝效果最佳。

進一步,所述助凝劑是質(zhì)量濃度為0.1%~0.2%的pam溶液,經(jīng)驗證pam溶液的助凝作用較好。

具體實施方式

下面通過具體實施方式對本發(fā)明作進一步詳細的說明。

實施例

養(yǎng)殖廢水預(yù)處理工藝,包括如下工序:

1.干濕分離工序

將養(yǎng)殖廢水依次經(jīng)過初沉池、一級沉淀池、粗格柵、細格柵進行初步的固液分離,將養(yǎng)殖廢水中的糞便、飼料殘渣及各種排泄物等固體懸浮物進行初步沉降和隔離,使養(yǎng)殖廢水中的固體懸浮物在該工序條件下去除90%以上;該工序固液分離可采用過濾、壓濾、離心等各種物理和化學(xué)絮凝法而代替。

2.沉淀調(diào)節(jié)工序

將經(jīng)過初步固液分離的上層養(yǎng)殖廢水通入沉淀調(diào)節(jié)池,進行再次沉淀,保證養(yǎng)殖廢水在沉淀調(diào)節(jié)池內(nèi)的停留時間在3天以上。該停留時間可根據(jù)具體水質(zhì)情況確定;

3.電絮凝工序

將沉淀調(diào)節(jié)池內(nèi)的上層廢水輸送至裝有電極板的電絮凝裝置。在電絮凝過程中,在電絮凝裝置進水口處以一定的比例連續(xù)通入質(zhì)量濃度10%的聚氯化鋁溶液,投放過程中控制廢水流速:聚氯化鋁溶液流速與沉淀調(diào)節(jié)池內(nèi)上層廢水的流速比例為1:600,使聚氯化鋁溶液與廢水充分混合后進入電絮凝裝置??刂茝U水在電絮凝裝置停留時間1min,電極板電流密度2~8ma/cm2。

在電絮凝裝置出水口通入質(zhì)量濃度為0.1%的pam溶液,控制pam溶液流速:廢水流速為1:600。pam溶液可在氣浮和絮凝沉淀過程中起助凝作用。

電絮凝裝置出水連續(xù)進入電絮凝工序的氣浮沉淀池,停留4~8小時再輸送至下一個生化處理工序。經(jīng)檢測,電絮凝工序中廢水中的cod為1500~2000mg/l以下、氨氮為500~800mg/l、總磷為10~30mg/l。再將廢水送入后續(xù)工序中。

實驗設(shè)計:選取某生豬養(yǎng)殖場的廢水進行處理,采用背景技術(shù)所公開的預(yù)處理步方法作為處理一、本發(fā)明預(yù)處理工藝作為處理二,處理后的結(jié)果如下:

實驗結(jié)果表明:相比與傳統(tǒng)的預(yù)處理方法,經(jīng)過本發(fā)明處理的養(yǎng)殖廢水,codcr濃度可降低至1500~2000mg/l,氨氮含量可降低至500~800mg/l,懸浮物含量可降低至50~400mg/l,總磷含量降低至10~30mg/l。養(yǎng)殖廢水通過本發(fā)明預(yù)處理工序后,極大提高廢水的可生化性,使廢水處理后工序更加穩(wěn)定。

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