本實用新型涉及一種燒結(jié)配料系統(tǒng)中的熔劑充灰裝置,屬于冶金行業(yè)燒結(jié)配料設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
在燒結(jié)系統(tǒng),配料是將各種原料如含鐵料、熔劑、燃料等,嚴格按照比例均勻配合在一起的工序過程,是獲得優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦的基礎(chǔ)。
燒結(jié)配料工序需配加鈣灰、鎂灰熔劑,目前通常的做法是:鈣灰、鎂灰熔劑依靠自身重力和電震動器振動熔劑倉倉壁來實現(xiàn)稱量斗充灰。這種充灰方法,熔劑充灰時間較長,充灰期間減量稱輸出轉(zhuǎn)速鎖定不動,經(jīng)常造成熔劑下料量波動,影響燒結(jié)混料水份和燒結(jié)礦成分穩(wěn)定;同時電震動器長期振動也容易造成熔劑倉倉壁疲勞開裂,導(dǎo)致熔劑跑漏,浪費資源,污染現(xiàn)場環(huán)境。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型目的是提供一種燒結(jié)配料的充灰裝置,能夠縮短配料熔劑充灰時間,避免熔劑倉開裂跑灰,解決背景技術(shù)中存在的問題。
本實用新型的技術(shù)方案是:
一種燒結(jié)配料的充灰裝置,包含電磁閥、空壓風(fēng)管、熔劑倉、手動插板、氣動翻板、熔劑減量稱稱量斗、螺旋桿和配料皮帶,空壓風(fēng)管的一端連接空壓風(fēng),空壓風(fēng)管的另一端伸入熔劑倉內(nèi),空壓風(fēng)管上設(shè)有電磁閥,空壓風(fēng)管與水平面設(shè)有夾角,熔劑倉的下部分別設(shè)有手動插板和氣動翻板,熔劑倉的下部出口處設(shè)有熔劑減量稱稱量斗,熔劑減量稱稱量斗內(nèi)設(shè)有螺旋桿,熔劑減量稱稱量斗的出口下方設(shè)有配料皮帶。
所述空壓風(fēng)管與水平面之間的夾角為45度。
所述熔劑倉呈漏斗狀。
采用本實用新型,當(dāng)熔劑減量稱稱量斗達到充灰下限時,氣動翻板自動打開,同時空壓風(fēng)管上的電磁閥打開,空壓風(fēng)進入熔劑倉內(nèi),利用空壓風(fēng)壓力將熔劑倉內(nèi)的熔劑快速充入減量稱稱量斗內(nèi)。
本實用新型的有益效果是:充灰時間縮短到30秒以內(nèi),提高了熔劑充灰速度,有效減少了充灰期間減量稱下料量及混料水份波動,促進了燒結(jié)生產(chǎn)穩(wěn)定。取消了熔劑倉倉壁電震動器,避免了熔劑倉開裂跑灰,同時節(jié)約了成本。結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、制造成本和維護費用低、運行可靠。
附圖說明
圖1為本實用新型結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本實用新型充灰過程示意圖;
圖中:空壓風(fēng)1、電磁閥2、空壓風(fēng)管3、熔劑倉4、熔劑5、手動插板6、氣動翻板7、熔劑減量稱稱量斗8、螺旋桿9、配料皮帶10、混合料11。
具體實施方式
以下結(jié)合附圖,通過實例對本實用新型作進一步說明。
參照附圖1、2,一種燒結(jié)配料的充灰裝置,包含電磁閥2、空壓風(fēng)管3、熔劑倉4、手動插板6、氣動翻板7、熔劑減量稱稱量斗8、螺旋桿9和配料皮帶10,空壓風(fēng)管3的一端連接空壓風(fēng),空壓風(fēng)管3的另一端伸入熔劑倉4內(nèi),空壓風(fēng)管3上設(shè)有電磁閥2,空壓風(fēng)管3與水平面設(shè)有夾角,熔劑倉4的下部分別設(shè)有手動插板6和氣動翻板7,熔劑倉4的下部出口處設(shè)有熔劑減量稱稱量斗8,熔劑減量稱稱量斗8內(nèi)設(shè)有螺旋桿9,熔劑減量稱稱量斗8的出口下方設(shè)有配料皮帶10。
在本實施例中,空壓風(fēng)管3和熔劑倉4接觸處采用焊接密封,空壓風(fēng)管3為直徑12mm無縫鋼管,空壓風(fēng)管3伸入熔劑倉4內(nèi)長度200mm,空壓風(fēng)管3伸入熔劑倉4角度為向下傾斜45度。空壓風(fēng)管3和電磁閥2用活接、六角接頭連接,為可拆卸連接,空壓風(fēng)1在空壓風(fēng)管3的工作壓力為0.3~0.6MPa。
參照附圖1、2,正常生產(chǎn)時,手動插板6處于長期開啟狀態(tài),當(dāng)氣動翻板7需要維護時,將手動插板6手動關(guān)閉。當(dāng)熔劑減量稱稱量斗8內(nèi)熔劑重量未達到充灰上下限值時,電磁閥2處于關(guān)閉狀態(tài),空壓風(fēng)1被阻斷在電磁閥2前,氣動翻板7處于關(guān)閉狀態(tài),螺旋桿9輸送斗內(nèi)熔劑5連續(xù)落入配料皮帶10混入混合料11;當(dāng)熔劑減量稱稱量斗8內(nèi)熔劑重量達到充灰下限值后,氣動翻板7自動開啟,電磁閥2自動打開,空壓風(fēng)1進入熔劑倉4,加速熔劑5進入減量稱稱量斗8,縮短了充灰時間;當(dāng)熔劑減量稱8達到充灰上限值時,氣動翻板7自動關(guān)閉,電磁閥2自動關(guān)閉,完成一個充灰過程。