本發(fā)明屬于煉鋼工藝技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種控制成品si含量在0.030%以內(nèi)的低硅鋼水回硅的方法。
背景技術(shù):
目前,低硅鋼種的成品si含量一般要求控制在0.030%以內(nèi),正常生產(chǎn)情況下,產(chǎn)品si可以控制在0.010%~0.025%之間,而一旦在lf爐處理的時間較長(大于45min),隨著鋼水吹氬攪拌,鋼渣發(fā)生長時間脫氧、脫硫的反應(yīng),就會導(dǎo)致頂渣中的si被還原到鋼水中,最終造成鋼水中的si含量超過標(biāo)準(zhǔn),造成成分不合的質(zhì)量事故。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供一種低硅鋼水回硅量控制方法,其目的旨在減少低硅鋼種的回硅量,提高成分合格率,避免質(zhì)量事故。
為此,本發(fā)明所采取的技術(shù)解決方案是:
一種低硅鋼水回硅量控制方法,控制成品si含量在0.030%以內(nèi)、在lf爐處理時間大于45min的低硅鋼水回硅的具體方法為:
處理前期:
(1)鋼水進(jìn)站溫度<1570℃,進(jìn)站后先不進(jìn)行鋼水脫氧操作,而是先向鋼水罐內(nèi)加入1.85~2kg/噸鋼造渣用石灰和0.2~0.27kg/噸鋼化渣劑,待造渣料均勻熔化后降電極進(jìn)行升溫,要求一次性升溫9~11min,升溫期間分兩次各加入0.77kg/噸鋼石灰;電極升溫后,鋼水溫度達(dá)到目標(biāo)搬出溫度后加入鋁段進(jìn)行頂渣改質(zhì)脫氧脫硫;
(2)鋼水進(jìn)站溫度≥1570℃,正常進(jìn)行頂渣改質(zhì)及溫度控制;
處理過程:
(1)嚴(yán)格控制吹氬流量,頂渣改質(zhì)、脫硫到位后鋼水吹氬流量不大于60nm3/h;各處理期間對應(yīng)的氬氣流量為:
造渣脫硫期間采用強攪拌,氬氣流量控制在66~99nm3/h;
合金化期間采用中度攪拌,氬氣流量控制在30~60nm3/h;
喂線、凈吹氬期間采取弱攪拌,氬氣流量控制在5~29nm3/h;
(2)在進(jìn)行鋼水脫氧、脫硫任務(wù)期間,要求頂渣控制偏稀一些,標(biāo)準(zhǔn)是用氧氣管沾取頂渣時附著在氧氣管上渣層的厚度在2mm以內(nèi);在處理后期,向鋼水內(nèi)加入0.77~1.54kg白灰,以增加頂渣黏度。
本發(fā)明的有益效果為:
本發(fā)明可明顯減少低硅鋼水回硅現(xiàn)象,使lf爐生產(chǎn)低硅鋼處理時間在45min以上罐次的搬出si平均由0.020%降低至0.013%,從而提高了低硅鋼種的成分合格率,避免了成分超標(biāo)造成的質(zhì)量事故。
具體實施方式
實施例1:
260噸lf爐生產(chǎn)低硅鋼種abry1a,lf爐處理49min。
鋼水進(jìn)站溫度1564℃,進(jìn)站后先不進(jìn)行鋼水脫氧操作,而是先向鋼水罐內(nèi)加入500kg造渣料和60kg化渣劑,待造渣料均勻熔化后降電極進(jìn)行升溫,為確保升溫效率,一次性升溫10min,升溫期間再次補加白灰。電極升溫結(jié)束,鋼水溫度達(dá)到目標(biāo)搬出溫度后加入鋁段進(jìn)行頂渣改質(zhì)脫氧脫硫。
處理過程中嚴(yán)格控制吹氬流量,造渣脫硫期間氬氣流量控制在80nm3/h;合金化期間氬氣流量控制在45nm3/h;喂線、凈吹氬期間氬氣流量控制在18nm3/h。
在進(jìn)行鋼水脫氧、脫硫任務(wù)期間,頂渣流動性較好,氧氣管附著渣層的厚度約1.5mm。在處理后期,再向鋼水內(nèi)加入300kg白灰,以增加頂渣黏度。
實施例2:
260噸lf爐生產(chǎn)低硅鋼種abry1a,lf爐處理48min。
鋼水進(jìn)站溫度1560℃,進(jìn)站后先向鋼水罐內(nèi)加入490kg造渣料和和50kg化渣劑,待造渣料均勻熔化后降電極進(jìn)行升溫,為確保升溫效率,一次性升溫9.5min,升溫期間再次補加白灰。電極升溫結(jié)束,鋼水溫度達(dá)到目標(biāo)搬出溫度后加入鋁段進(jìn)行頂渣改質(zhì)脫氧脫硫。
處理過程中嚴(yán)格控制吹氬流量,造渣脫硫期間氬氣流量控制在90nm3/h;合金化期間氬氣流量控制在40nm3/h;喂線、凈吹氬期間氬氣流量控制在20nm3/h。
在進(jìn)行鋼水脫氧、脫硫任務(wù)期間,頂渣流動性良好,氧氣管附著渣層的厚度約1mm。在處理后期,再向鋼水內(nèi)加入280kg白灰,以增加頂渣黏度。