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一種提高優(yōu)質(zhì)超低碳鋼純凈度的方法與流程

文檔序號:11613322閱讀:505來源:國知局

本發(fā)明屬于煉鋼工藝技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種提高優(yōu)質(zhì)超低碳鋼(c≤0.002%)純凈度的方法。



背景技術(shù):

目前,國內(nèi)外普遍采用ld-rh-cc的工藝路線生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼,轉(zhuǎn)爐沸騰鋼出鋼,在rh脫碳后加鋁鎮(zhèn)靜,凈循環(huán)后上鑄機(jī)澆注。此類鋼在rh處理過程中,為了保證脫碳效果的穩(wěn)定性,就必須保證一定的富余脫碳終點(diǎn)氧,一般控制在250-350ppm,波動(dòng)范圍比較大,脫碳后富余氧需要加鋁脫除,產(chǎn)生大量的al2o3脫氧產(chǎn)物,按脫碳終點(diǎn)氧300ppm計(jì)算,產(chǎn)生約250kg的al2o3,大部分上浮于頂渣底層,影響鋼中夾雜物的排除,另一少部分留于鋼中形成夾雜物。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的是在保證優(yōu)質(zhì)超低碳鋼成分控制的同時(shí),降低脫氧鋁氧化物生成量,促進(jìn)鋼中鋁氧化物的脫除,避免在鑄機(jī)澆注過程中水口結(jié)瘤及夾雜物進(jìn)入鑄坯,提高鋼水純凈度。

為此,本發(fā)明所采取的技術(shù)解決方案是:

一種提高優(yōu)質(zhì)超低碳鋼純凈度的方法,其特征在于:

轉(zhuǎn)爐控制:

(1)鐵水深脫硫,按0.001%~0.003%標(biāo)準(zhǔn)脫硫,不使用高硫廢鋼;

(2)轉(zhuǎn)爐出鋼過程控制下渣量,保證擋渣成功,目標(biāo)渣厚≤80mm;

(3)選擇復(fù)吹良好的轉(zhuǎn)爐進(jìn)行冶煉,轉(zhuǎn)爐出鋼鋼中氧含量控制在800ppm以下,轉(zhuǎn)爐終渣tfe控制在20%以下;

(4)出鋼過程加入白灰3.6~4kg/噸鋼;

(5)氬站吹氬55~65s,保證白灰熔化;

rh控制:

(1)rh進(jìn)站后鋼水罐底吹氬55~65s,流量15~25nm3/h;

(2)rh開始處理后,全程提升氬氣流量,按設(shè)定目標(biāo)150nm3/h控制;

(3)rh主閥開啟后55~65s直接向真空室內(nèi)加入堿性改質(zhì)劑0.75~0.8kg/噸鋼;

(4)在主閥開啟后,按如下公式計(jì)算強(qiáng)制脫碳吹氧量:

強(qiáng)制脫碳吹氧量=0.105×氬站碳含量-0.195×進(jìn)站氧含量+60

強(qiáng)制脫碳吹氧量單位m3;氬站碳含量與進(jìn)站氧含量單位均為ppm;

如8min定氧不低于220ppm,則不用補(bǔ)吹;

如需補(bǔ)吹時(shí),按目標(biāo)氧230ppm計(jì)算補(bǔ)吹氧量:

補(bǔ)吹氧量=(230-8min時(shí)的定氧值)×0.3

補(bǔ)吹氧量單位m3;

(5)目標(biāo)脫碳時(shí)間18min,脫氧鋁加入量為:

脫氧鋁加入量=0.0016×[o]×鋼水量

脫氧鋁加入量單位kg;[o]單位ppm;鋼水量單位t;

(6)rh加鋁后55~65s直接向真空室內(nèi)加入堿性改質(zhì)劑1.1~1.2kg/噸鋼;

(7)堿性改質(zhì)劑加入后,循環(huán)4.8~5.2min,加入鈦鐵合金;鈦合金化后循環(huán)4.8~5.2min破空;

(8)rh處理結(jié)束至鑄機(jī)開澆時(shí)間控制在34~36min。

本發(fā)明的有益效果為:

本發(fā)明通過對優(yōu)質(zhì)超低碳鋼脫碳氧的精確控制,既可保證脫碳效果,又顯著減少了脫氧產(chǎn)物氧化鋁的生成。通過改進(jìn)改質(zhì)工藝,有效排除鋼中脫氧產(chǎn)生的氧化鋁,應(yīng)用表明,鑄機(jī)澆注狀態(tài)穩(wěn)定,無結(jié)瘤現(xiàn)象產(chǎn)生,避免在鑄機(jī)澆注過程中水口結(jié)瘤及夾雜物進(jìn)入鑄坯,防止液面波動(dòng)導(dǎo)致的鑄坯降級。取樣檢測結(jié)果表明,鋼水潔凈度顯著提高,鑄坯全氧檢驗(yàn)結(jié)果由原工藝的23ppm降低到目前的15ppm。

具體實(shí)施方式

實(shí)施例1:鋼種st16,260噸轉(zhuǎn)爐,260噸鋼水罐。

轉(zhuǎn)爐控制:

1、鐵水深脫硫,按0.002%標(biāo)準(zhǔn)脫硫,不使用高硫廢鋼。

2、轉(zhuǎn)爐出鋼過程控制下渣量,保證擋渣成功,目標(biāo)渣厚78mm。

3、選擇復(fù)吹良好的轉(zhuǎn)爐進(jìn)行冶煉,轉(zhuǎn)爐出鋼鋼中氧含量控制在750ppm,轉(zhuǎn)爐終渣tfe控制在17%.

4、出鋼過程加入白灰1000kg。

5、氬站吹氬60s,保證白灰熔化。

rh控制:

1、rh進(jìn)站后鋼水罐底吹氬60s,流量20nm3/h。

2、rh開始處理后,全程提升氬氣流量,按設(shè)定目標(biāo)150nm3/h控制。

3、rh主閥開啟后60s直接向真空室內(nèi)加入堿性改質(zhì)劑200kg。

4、在主閥開啟后,根據(jù)氬站碳含量為403ppm,進(jìn)站氧含量為498ppm,因此:

強(qiáng)制脫碳吹氧量=0.105×403-0.195×498+60=5.2m3

由于8min定氧為230ppm,則不用補(bǔ)吹。

5、目標(biāo)脫碳時(shí)間18min,[o]為230ppm,鋼水量為262t,故:

脫氧鋁加入量=0.0016×230×262=96.4kg。

6、rh加鋁后60s直接向真空室內(nèi)加入堿性改質(zhì)劑300kg。

7、堿性改質(zhì)劑加入后,循環(huán)5min,加入鈦鐵合金130kg;鈦合金化后循環(huán)5min破空。

8、rh處理結(jié)束至鑄機(jī)開澆時(shí)間控制在35min。

實(shí)施例2:鋼種hg-1,265噸轉(zhuǎn)爐,265噸鋼水罐。

轉(zhuǎn)爐控制:

1、鐵水深脫硫,按0.0022%標(biāo)準(zhǔn)脫硫,不使用高硫廢鋼;

2、轉(zhuǎn)爐出鋼過程控制下渣量,保證擋渣成功,目標(biāo)渣厚75mm。

3、選擇復(fù)吹良好的轉(zhuǎn)爐進(jìn)行冶煉,轉(zhuǎn)爐出鋼鋼中氧含量控制在780ppm,轉(zhuǎn)爐終渣tfe控制在19%.

4、出鋼過程加入白灰980kg。

5、氬站吹氬58s,保證白灰熔化。

rh控制:

1、rh進(jìn)站后鋼水罐底吹氬61s,流量23nm3/h。

2、rh開始處理后,全程提升氬氣流量,按設(shè)定目標(biāo)150nm3/h控制。

3、rh主閥開啟后59s直接向真空室內(nèi)加入堿性改質(zhì)劑203kg。

4、在主閥開啟后,根據(jù)氬站碳含量為363ppm,進(jìn)站氧含量為579ppm,因此:

強(qiáng)制脫碳吹氧量=0.105×363-0.195×579+60=-14.8m3。

由于8min定氧為210ppm,則進(jìn)行補(bǔ)吹。

按目標(biāo)氧230ppm,8min時(shí)的定氧值為210ppm,因此:

補(bǔ)吹氧量=(230-210)×0.3=6m3。

5、目標(biāo)脫碳時(shí)間18min,[o]為220ppm,鋼水量為260t,故:

脫氧鋁加入量=0.0016×220×260=91.52kg。

6、rh加鋁后62s直接向真空室內(nèi)加入堿性改質(zhì)劑296kg。

7、堿性改質(zhì)劑加入后,循環(huán)4.8min,加入鈦鐵合金40kg;鈦合金化后循環(huán)5.1min破空。

8、rh處理結(jié)束至鑄機(jī)開澆時(shí)間控制在35min。

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