本發(fā)明涉及堿液回用方法的技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說(shuō)是涉及精制棉蒸煮時(shí)堿液回用方法的技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
精制棉是棉短絨經(jīng)堿法蒸煮、漂白等精制處理后所得的一種高純度的纖維素產(chǎn)品,主要用于制造纖維素醋類、醚類及其他纖維素衍生物。精制棉的加工生產(chǎn)需要通過加堿蒸煮,去掉纖維中的木質(zhì)素、棉蠟、油脂、果膠類含氮化合物等雜質(zhì),以保證漂白加工的質(zhì)量。
傳統(tǒng)精制棉蒸煮過程中,浸漬和蒸煮時(shí)排放的堿液大多未經(jīng)處理,直接回用至下一蒸煮周期中,隨著回用次數(shù)的增加,堿液中溶解的棉短絨、堿木素、果膠、蠟質(zhì)等雜質(zhì)大大影響了堿液的流動(dòng)性,使得堿液回用時(shí)溶解效果變差,從而導(dǎo)致蒸煮時(shí)棉短絨中攜帶的棉籽殼難以溶解,產(chǎn)品中棉籽殼含量增加,增加了產(chǎn)品的雜質(zhì)含量,同時(shí)也縮短了堿液的回用次數(shù),增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。同時(shí),精制棉蒸煮過程中堿液中會(huì)混雜有ca2+和fe3+等雜質(zhì)離子,其中ca2+會(huì)增加產(chǎn)品硫酸不溶物含量,金屬fe3+離子的存在會(huì)促進(jìn)堿纖維素的降解,使得產(chǎn)品的聚合度降低,影響了產(chǎn)品的質(zhì)量。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的就是為了解決上述之不足而提供一種可有效降低雜質(zhì)含量,提高回用次數(shù),降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量的精制棉蒸煮堿液回用方法。
本發(fā)明為了解決上述技術(shù)問題而采用的技術(shù)解決方案如下:
一種精制棉蒸煮堿液回用方法,其回用方法如下:
a、對(duì)堿液回收罐內(nèi)的堿液進(jìn)行加熱,將堿液溫度提升至70~90℃;
b、將升溫后的堿液流至格柵井內(nèi),同時(shí)向格柵井內(nèi)投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2~5%的過氧化氫溶液,直止白度為50~60%;
c、將經(jīng)格柵井處理后的堿液輸送至活性炭過濾器的進(jìn)水管中,由上方進(jìn)水管噴射至下方活性炭層,堿液流經(jīng)活性炭層后流至下方的瓷球?qū)?,堿液流經(jīng)瓷球?qū)雍髲南露伺潘芘懦觯换钚蕴窟^濾器上部含沖洗水進(jìn)口,待設(shè)備運(yùn)行2~4h后,打開沖洗水進(jìn)水閥,通過噴嘴對(duì)下方活性炭進(jìn)行沖洗,沖洗時(shí)間為30~40min,沖洗水采用石油醚作為溶劑;
d、經(jīng)活性炭過濾器處理后的堿液流至離子交換樹脂中,離子交換樹脂采用大孔型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子型,使用5~10天后,用2~3倍樹脂體積,質(zhì)量濃度為2-6%的鹽酸溶液再生后進(jìn)行處理;
e、經(jīng)離子交換樹脂處理后的堿液流至堿液回收罐循環(huán)使用。
所述活性炭層中活性炭粒徑為1.5~5.0mm,厚度為2000mm~4000mm,比表面積為500~1000m2/g。
所述瓷球?qū)又写汕蛑睆綖?~50mm,裝填高度為0.5~1m。
所述堿液流至離子交換樹脂中,質(zhì)量交換流量為5~10mmol/g,體積交換流量為2~5mmol/ml。
本發(fā)明采用上述技術(shù)解決方案所能達(dá)到的有益效果是:
1、本發(fā)明降低了堿液中的雜質(zhì)含量,通過活性炭過濾器的處理,使得堿液中的雜質(zhì)含量大大降低,有效降低了堿液粘稠度,堿液流動(dòng)性大大增強(qiáng);
2、本發(fā)明提高了堿液的色度,通過格柵井中的過氧化氫溶液的處理,可降低堿液中的色素,提高了堿液色度,堿液中的堿木素含量大大降低;
3、本發(fā)明降低了堿液中fe3+、ca2+含量,通過離子交換樹脂,可降低fe3+含量至10mg/l以下,ca2+含量降低至30mg/l以下,有效保證了產(chǎn)品質(zhì)量的提高。
附圖說(shuō)明
圖1:本發(fā)明的工藝流程示意圖;
圖2:本發(fā)明的活性炭過濾器;
其中:1—進(jìn)水管;2—活性炭層;3—瓷球?qū)樱?—沖洗水進(jìn)口;5—噴嘴;6—排水管。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖與具體實(shí)施方式對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)描述:
實(shí)施例1
一種精制棉蒸煮堿液回用方法,其回用方法如下:
a、堿液回收罐的堿液通過泵輸送至換熱器中,與來(lái)自鍋爐房130℃高溫蒸汽進(jìn)行熱交換,通過熱交換,堿液溫度提升至85℃;
b、經(jīng)升溫后的堿液流至格柵井內(nèi),以去除大顆粒懸浮物,同時(shí),向格柵井內(nèi)投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%的過氧化氫溶液,直止白度為55%,以提高堿液的白度;
c、經(jīng)格柵井處理后的堿液通過泵輸送至活性炭過濾器的進(jìn)水管中,由上方進(jìn)水管噴射至下方活性炭層,活性炭層中活性炭粒徑為4mm,厚度為3000mm,其比表面積為800m2/g,堿液流經(jīng)活性炭層后流至瓷球?qū)樱汕蛑睆綖?5mm,裝填高度為0.8m,堿液流經(jīng)瓷球?qū)雍髲南露伺潘芘懦?;活性炭過濾器上部含沖洗水進(jìn)口,待設(shè)備運(yùn)行3h后,打開沖洗水進(jìn)水閥,通過噴嘴對(duì)下方活性炭進(jìn)行沖洗,沖洗時(shí)間為36min,沖洗水采用石油醚作為溶劑;
d、經(jīng)活性炭過濾器處理后的堿液流至離子交換樹脂中,離子交換樹脂采用大孔型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子型,質(zhì)量交換流量為8mmol/g,體積交換流量為4mmol/ml,使用9天后,用2.8倍樹脂體積,質(zhì)量濃度為4%的鹽酸溶液再生后進(jìn)行處理;
e、經(jīng)離子交換樹脂處理后的堿液流至堿液回收罐循環(huán)使用,堿液循環(huán)次數(shù)為550球/次。
經(jīng)處理后的堿液,可使產(chǎn)品聚合度提高8%,色度提高6%,fe3+含量為7mg/l,硫酸不溶物為0.06%。
實(shí)施例2
一種精制棉蒸煮堿液回用方法,其回用方法如下:
a、堿液回收罐的堿液通過泵輸送至換熱器中,與來(lái)自鍋爐房124℃高溫蒸汽進(jìn)行熱交換,通過熱交換,堿液溫度提升至83℃;
b、經(jīng)升溫后的堿液流至格柵井內(nèi),以去除大顆粒懸浮物,同時(shí),向格柵井內(nèi)投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%的過氧化氫溶液0.8t,直止白度為60%,以提高堿液的白度;
c、經(jīng)格柵井處理后的堿液通過泵輸送至活性炭過濾器的進(jìn)水管中,由上方進(jìn)水管噴射至下方活性炭層,活性炭層中活性炭粒徑為3mm,厚度為4000mm,其比表面積為700m2/g,堿液流經(jīng)活性炭層后流至瓷球?qū)樱汕蛑睆綖?mm,裝填高度為1m,堿液流經(jīng)瓷球?qū)雍髲南露伺潘芘懦?;活性炭過濾器上部含沖洗水進(jìn)口,待設(shè)備運(yùn)行2.5h后,打開沖洗水進(jìn)水閥,通過噴嘴對(duì)下方活性炭進(jìn)行沖洗,沖洗時(shí)間為33min,沖洗水采用石油醚作為溶劑;
d、經(jīng)活性炭過濾器處理后的堿液流至離子交換樹脂中,離子交換樹脂采用大孔型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子型,質(zhì)量交換流量為7mmol/g,體積交換流量為4mmol/ml,使用7天后,用2.8倍樹脂體積,質(zhì)量濃度為3%的鹽酸溶液再生后進(jìn)行處理;
e、經(jīng)離子交換樹脂處理后的堿液流至堿液回收罐循環(huán)使用,堿液循環(huán)次數(shù)為580球/次。
經(jīng)處理后的堿液,可使產(chǎn)品聚合度提高6%,色度提高4%,fe3+含量為5mg/l,硫酸不溶物為0.04%。
實(shí)施例3
一種精制棉蒸煮堿液回用方法,其回用方法如下:
a、堿液回收罐的堿液通過泵輸送至換熱器中,與來(lái)自鍋爐房120℃高溫蒸汽進(jìn)行熱交換,通過熱交換,堿液溫度提升至75℃;
b、經(jīng)升溫后的堿液流至格柵井內(nèi),以去除大顆粒懸浮物,同時(shí),向格柵井內(nèi)投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的過氧化氫溶液1t,直止白度為50%,以提高堿液的白度;
c、經(jīng)格柵井處理后的堿液通過泵輸送至活性炭過濾器的進(jìn)水管中,由上方進(jìn)水管噴射至下方活性炭層,活性炭層中活性炭粒徑為1.5mm,厚度為4000mm,其比表面積為1000m2/g,堿液流經(jīng)活性炭層后流至瓷球?qū)?,瓷球直徑?0mm,裝填高度為0.6m,堿液流經(jīng)瓷球?qū)雍髲南露伺潘芘懦?;活性炭過濾器上部含沖洗水進(jìn)口,待設(shè)備運(yùn)行4h后,打開沖洗水進(jìn)水閥,通過噴嘴對(duì)下方活性炭進(jìn)行沖洗,沖洗時(shí)間為34min,沖洗水采用石油醚作為溶劑;
d、經(jīng)活性炭過濾器處理后的堿液流至離子交換樹脂中,離子交換樹脂采用大孔型強(qiáng)酸性陽(yáng)離子型,質(zhì)量交換流量為7mmol/g,體積交換流量為3mmol/ml,使用5天后,用3倍樹脂體積,質(zhì)量濃度為6%的鹽酸溶液再生后進(jìn)行處理;
e、經(jīng)離子交換樹脂處理后的堿液流至堿液回收罐循環(huán)使用,堿液循環(huán)次數(shù)為600球/次。
經(jīng)處理后的堿液,可使產(chǎn)品聚合度提高5%,色度提高9%,fe3+含量為6mg/l,硫酸不溶物為0.07%。