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含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):4880480閱讀:597來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬于廢水處理裝置領(lǐng)域,具體涉及一種含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng)。
背景技術(shù)
工業(yè)污水中含絡(luò)合銅離子較高的水體,利用一般化學(xué)法難以處理。如果利用常規(guī)的活性污泥法裝置、A/0法裝置、氧化溝法裝置、SBR法裝置進(jìn)行處理,不僅很難達(dá)到良好的處理效果,更容易導(dǎo)致污泥中毒,甚至致使整個(gè)污水系統(tǒng)癱瘓。

實(shí)用新型內(nèi)容根據(jù)以上現(xiàn)有技術(shù)中的不足,本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種處理流程簡(jiǎn)單合理、運(yùn)行操作方便、處理效果好、成本低、無(wú)二次污染的含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng)。本實(shí)用新型解決其技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)方案是所述的含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng),包括預(yù)處理池,預(yù)處理池后面依次連接強(qiáng)氧化絮凝一體池、沉淀池,沉淀池底部與預(yù)處理池底部相連,強(qiáng)氧化絮凝一體池分為強(qiáng)氧化區(qū)和絮凝區(qū),強(qiáng)氧化區(qū)上部開(kāi)設(shè)進(jìn)水口,底部設(shè)置強(qiáng)氧化曝氣管,絮凝區(qū)上部設(shè)置絮凝劑入口,底部設(shè)置助凝劑入口,下部開(kāi)設(shè)出水口。所述的絮凝劑入口增設(shè)第一自控加料裝置,所述的助凝劑入口增設(shè)第二自控加料裝置。自控裝置能夠準(zhǔn)確控制加料量。所述的強(qiáng)氧化絮凝一體池的強(qiáng)氧化區(qū)的總體積是絮凝區(qū)總體積的1. 5 2倍,保證了工藝的連續(xù)操作。 工作過(guò)程含絡(luò)合銅離子廢水由管路入口進(jìn)入裝置中,先在預(yù)處理池中經(jīng)預(yù)處理后,再進(jìn)入強(qiáng)氧化絮凝一體池,向強(qiáng)氧化區(qū)內(nèi)通入強(qiáng)氧化劑,強(qiáng)氧化劑的通入量使絡(luò)合銅離子處于懸浮狀態(tài)進(jìn)行處理;然后污水再進(jìn)入絮凝區(qū),通過(guò)第一自控加料裝置、第二自控加料裝置分別添加絮凝劑和助凝劑進(jìn)行絮凝后,最后進(jìn)入沉淀池進(jìn)行沉淀,從而達(dá)到絡(luò)合銅離子的最終去除的目的。經(jīng)沉淀后,產(chǎn)生的含污泥的廢水通過(guò)回水泵可以回到預(yù)處理池中,重新進(jìn)行處理,產(chǎn)生的污泥直接排放。本實(shí)用新型達(dá)到了很好的處理效果,利用本實(shí)用新型解決了一般化學(xué)法難以處理的含絡(luò)合金屬離子工業(yè)廢水的問(wèn)題。強(qiáng)氧化劑采用臭氧,絮凝劑采用聚合氯化鋁,助凝劑采用聚丙烯酰胺,用量按常規(guī)量加入即可。本實(shí)用新型所具有的有益效果是本實(shí)用新型將常規(guī)工藝中的強(qiáng)氧化池和絮凝池連為一體,使得污水被氧化以后,能夠及時(shí)進(jìn)行絮凝處理,增加了污水處理效率,減少了處理時(shí)間。本實(shí)用新型處理流程簡(jiǎn)單合理、運(yùn)行操作方便、處理效果好、成本低、無(wú)二次污染,處理時(shí)間短,可以去除部分C0D,同時(shí)可以去除大部分懸浮物和膠體,對(duì)廢水中絡(luò)合銅離子去除效果穩(wěn)定。
圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是本實(shí)用新型的強(qiáng)氧化絮凝一體池結(jié)構(gòu)示意圖;圖中1、預(yù)處理池;2、強(qiáng)氧化絮凝一體池;3、沉淀池;4、管路出口 ;5、回水泵;6、管路入口 ;7、強(qiáng)氧化絮凝一體池進(jìn)水口 ;8、強(qiáng)氧化區(qū);9、第一自控加料裝置;10、絮凝劑入口 ;11、絮凝區(qū);12、強(qiáng)氧化絮凝一體池出水口 ;13、助凝劑入口 ;14、第二自控加料裝置;15、
強(qiáng)氧化曝氣管。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的實(shí)施例做進(jìn)一步描述如圖1 2所示,所述的含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng),包括預(yù)處理池1,預(yù)處理池I后面依次連接強(qiáng)氧化絮凝一體池2、沉淀池3,沉淀池3底部與預(yù)處理池I底部相連,強(qiáng)氧化絮凝一體池2分為強(qiáng)氧化區(qū)8和絮凝區(qū)11,強(qiáng)氧化區(qū)8上部開(kāi)設(shè)進(jìn)水口 7,底部設(shè)置強(qiáng)氧化曝氣管15,絮凝區(qū)11上部設(shè)置絮凝劑入口 10,底部設(shè)置助凝劑入口 13,下部開(kāi)設(shè)出水口12。絮凝劑入口 10增設(shè)第一自控加料裝置9。助凝劑入口 13增設(shè)第二自控加料裝置
14。強(qiáng)氧化絮凝一體池2的強(qiáng)氧化區(qū)8的總體積是 絮凝區(qū)11總體積的1. 5倍,保證了工藝的連續(xù)操作。含絡(luò)合銅離子廢水由管路入口 6進(jìn)入裝置中,先在預(yù)處理池I中經(jīng)預(yù)處理后,再進(jìn)入強(qiáng)氧化絮凝一體池2,向強(qiáng)氧化區(qū)8內(nèi)通入強(qiáng)氧化劑,強(qiáng)氧化劑的通入量使絡(luò)合銅離子處于懸浮狀態(tài)進(jìn)行處理;然后污水再進(jìn)入絮凝區(qū)11,通過(guò)第一自控加料裝置9、第二自控加料裝置14分別添加絮凝劑和助凝劑進(jìn)行絮凝后,最后進(jìn)入沉淀池3進(jìn)行沉淀,從而達(dá)到絡(luò)合銅離子的最終去除的目的。經(jīng)沉淀后,產(chǎn)生的含污泥的廢水通過(guò)回水泵5可以回到預(yù)處理池I中,重新進(jìn)行處理,產(chǎn)生的污泥直接排放。強(qiáng)氧化劑采用臭氧,絮凝劑采用聚合氯化鋁,助凝劑采用聚丙烯酰胺。本實(shí)用新型將常規(guī)工藝中的強(qiáng)氧化池和絮凝池連為一體,使得污水被氧化以后,能夠及時(shí)進(jìn)行絮凝處理,增加了污水處理效率,減少了處理時(shí)間??梢匀コ糠諧0D,同時(shí)可以去除大部分懸浮物和膠體,對(duì)廢水中絡(luò)合銅離子去除效果穩(wěn)定。
權(quán)利要求1.一種含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng),包括預(yù)處理池(1),其特征在于預(yù)處理池(I)后面依次連接強(qiáng)氧化絮凝一體池(2)、沉淀池(3),沉淀池(3)底部與預(yù)處理池(I)底部相連,強(qiáng)氧化絮凝一體池(2)分為強(qiáng)氧化區(qū)(8)和絮凝區(qū)(11 ),強(qiáng)氧化區(qū)(8)上部開(kāi)設(shè)進(jìn)水口(7),底部設(shè)置強(qiáng)氧化曝氣管(15 );絮凝區(qū)(11)上部設(shè)置絮凝劑入口( 10 ),底部設(shè)置助凝劑入口(13),下部開(kāi)設(shè)出水口(12)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng),其特征在于所述的絮凝劑入口(10)增設(shè)第一自控加料裝置(9)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng),其特征在于所述的助凝劑入口( 13)增設(shè)第二自控加料裝置(14)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng),其特征在于所述的強(qiáng)氧化絮凝一體池(2)的強(qiáng)氧化區(qū)(8)的總體積是絮凝區(qū)(11)總體積的1. 5 2倍。
專利摘要本實(shí)用新型屬于廢水處理裝置領(lǐng)域,具體涉及一種含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng)。所述的含絡(luò)合銅離子廢水處理系統(tǒng),包括預(yù)處理池,預(yù)處理池后面依次連接強(qiáng)氧化絮凝一體池、沉淀池,沉淀池底部與預(yù)處理池底部相連,強(qiáng)氧化絮凝一體池分為強(qiáng)氧化區(qū)和絮凝區(qū),強(qiáng)氧化區(qū)上部開(kāi)設(shè)進(jìn)水口,底部設(shè)置強(qiáng)氧化曝氣管,絮凝區(qū)上部設(shè)置絮凝劑入口,底部設(shè)置助凝劑入口,下部開(kāi)設(shè)出水口。本實(shí)用新型將常規(guī)工藝中的強(qiáng)氧化池和絮凝池連為一體,使得污水被氧化以后,能夠及時(shí)進(jìn)行絮凝處理,增加了污水處理效率,減少了處理時(shí)間,可以去除大部分懸浮物和膠體,對(duì)廢水中絡(luò)合銅離子去除效果穩(wěn)定。
文檔編號(hào)C02F1/52GK202898137SQ20122049428
公開(kāi)日2013年4月24日 申請(qǐng)日期2012年9月25日 優(yōu)先權(quán)日2012年9月25日
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