專利名稱:打擊板中空消失模的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型是一種鑄造專用型模,即一種打擊板中空消失模。
背景技術(shù):
打擊板是火力發(fā)電廠風(fēng)扇磨葉輪上的專用部件,其作用是擊打煤塊,把煤塊打成煤粉,以便充分燃燒。在工作過程中,打擊板的磨損很快,必須及時更換。因此,各個以煤為燃料的發(fā)電廠都配備有制造打擊板的鑄造車間。為了降低成本,國內(nèi)同類發(fā)電廠大多采用聚苯乙烯消失模鑄造工藝來制造打擊板。這種工藝系采用聚苯乙稀(EPS)板切割成型模,經(jīng)刷涂、烘干、用松散的砂子埋箱,在抽負壓的狀態(tài)下使砂型固定,且不用取出內(nèi)模即行澆注,聚苯乙烯遇高溫立即汽化消失,其位置由金屬熔液填充,冷卻后即可制成打擊板的毛坯。
聚苯乙烯消失模雖然簡便易行,成本低廉,可是,在目前的打擊板生產(chǎn)當(dāng)中,卻暴露出許多問題。主要表現(xiàn)是鑄件表面出現(xiàn)積碳、縮孔、縮坑、縮松、皺皮,內(nèi)部出現(xiàn)縮孔、氣泡、晶粒粗大等,這些缺陷均導(dǎo)致打擊板強度及耐磨性能的降低,鑄造成品率僅為50%左右。
大量研究證明,上述問題主要是由聚苯乙烯在氣化過程消耗熱量過多造成的。打擊板的材料是高錳鋼,澆注時鋼水溫度越低產(chǎn)品質(zhì)量越好,因而要求把澆注溫度控制在1430-1450℃之間??墒?,聚苯乙烯在氣化過程中還要消耗一定的熱量,為了滿足聚苯乙烯氣化的熱量需求,鋼水溫度須提高40-55℃,達到1485-1490℃。溫度不夠,聚苯乙烯氣化速度慢或氣化不完全,鑄件表面就會出現(xiàn)氣孔和積碳;而提高了溫度,表面缺陷解決了,卻又造成了鑄件內(nèi)部晶粒粗大,強度下降,使用壽命縮短的問題。同時,聚苯乙烯在氣化過程中產(chǎn)生的大量氣體,也會影響鋼水的流動,加之冒口過細過矮,補縮壓力不足,導(dǎo)至氣泡、縮孔、縮坑、縮松、皺皮的產(chǎn)生而提高了廢品率。
發(fā)明內(nèi)容
本實用新型的目的是提供一種能消除打擊板內(nèi)部和外部缺陷,提高鑄件成品率的消失模。
上述目的是由以下技術(shù)方案實現(xiàn)的研制一種打擊板中空消失模,也是一種由聚苯乙烯板制成的其外形與打擊板相似,且上邊設(shè)有冒口的型模,其特點是所說的型模的內(nèi)部設(shè)有空腔。
所說的冒口內(nèi)部設(shè)有冒口空腔。
所說的冒口的下部有個凸臺,凸臺外周側(cè)面與型模上表面由圓弧連接。
所說的打擊板是20萬兆瓦發(fā)電機組風(fēng)扇磨葉輪上的工作部件,與其形狀相近似的型模規(guī)格為915×243×130mm,型模上面的冒口高度為300-360mm,其冒口直徑為270-290mm。
采用上述技術(shù)方案的打擊板中空消失模,其聚苯乙烯的用量減少了50-70%,氣化過程消耗的熱量大幅度下降,在鋼水溫度較低的情況下,也能迅速而又充分地氣化,且產(chǎn)氣量很低,因而有效地消除了打擊板內(nèi)部和外部的多種缺陷,使成品率提高到90%以上。
附圖介紹
圖1是一種實施例的主視圖,圖2是其左視圖,圖3是其俯視圖。
圖中可見型模1,空腔2,冒口3,冒口空腔4,凸臺5。
實施方式如圖所示,這種消失模也是由聚苯乙烯板切割而成,其下部有與20萬兆瓦發(fā)電機組風(fēng)扇磨葉輪上的打擊板外形相似的型模1,型模1上邊也有一個圓柱形的冒口3。過去,凡占據(jù)一個封閉空間的型模和每個冒口內(nèi)部都是均質(zhì)的聚苯乙烯物料,因而用料較多,氣化所需的熱量很大。如果熱量不足,物料氣化慢而不徹底,造成鑄件表面缺陷,而熱量充足了又會使錳鋼內(nèi)部顆粒粗大,強度降低。此外,用料越多產(chǎn)氣越多,排氣難度增加,鋼水流動不暢,補縮困難,鑄件氣泡及各種坑皺增加。針對上述情況,本實施例采用了內(nèi)部挖空的辦法,在聚苯乙烯型模1內(nèi)部挖出空腔2,去掉了50%以上的聚苯乙烯材料,使氣化耗熱量和產(chǎn)氣量大幅度下降,鋼水溫度由1480-1490℃下調(diào)至1440-1450℃,型模仍可迅速消失,鑄件內(nèi)部及外部缺陷明顯減少,成品率達到90%以上。
冒口3是鑄造時澆注鐵水的管徑,過去也是實心的聚苯乙烯圓柱為模型,氣化耗熱較多,使鋼水一開始就消耗了許多熱量。本實施例在冒口3里面也開出了冒口空腔4,使冒口重量減少了75%,改善了鋼水的流動性,提高了澆注質(zhì)量。
澆注過后須把冒口3的鐵水填充料在完全凝固前乘熱拔去。過去的型模1與冒口3之間采用直角連接,拔除冒口時往往會傷及鑄件本體。本實施例在冒口3下部加粗,即在型模1上面形成凸臺5,并把直角連接變成了圓角連接,改善了結(jié)合部的力學(xué)特性,消除了拔傷本體的因素。
此外,本實施例還針對以往冒口3較細較矮,冒口補縮壓力不足的問題,把冒口3的高度由原來的250mm提高到325mm,把冒口的直徑由原來的250mm增加到280mm,有效地解決了這個問題。
消失模內(nèi)部空腔的挖法有多種,其中,此較簡單的是把模體分成幾個部分,挖好空腔后再粘合起來即可。有條件的可把空腔內(nèi)的空氣抽空,則效果會更好。
權(quán)利要求1.一種打擊板中空消失模,也是一種由聚苯乙烯板制成的其外形與打擊板相似,且上邊設(shè)有冒口(3)的型模(`1),其特征在于所說的型模(1)的內(nèi)部設(shè)有空腔(2)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的打擊板中空消失模,其特征在于所說的冒口(3)內(nèi)部設(shè)有冒口空腔(4)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的打擊板中空消失模,其特征在于所說的冒口(3)的下部有個凸臺(5),凸臺外周側(cè)面與型模上表面由圓弧連接。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的打擊板中空消失模,其特征在于所說的與打擊板形狀相近似的型模(1)規(guī)格為915×243×130mm,型模(1)上面的冒口(3)高度為300-360mm,其冒口(3)直徑為270-290mm。
專利摘要本實用新型是一種鑄造專用型模,即一種打擊板中空消失模。打擊板是火力發(fā)電廠用來粉碎煤碳的設(shè)備部件,由于磨損較快,多采用聚苯乙烯消失模鑄造備用。以往的消失模用料較多,消失過程中耗熱量大,產(chǎn)氣較多,造成鑄件質(zhì)量下降。本實用新型把消失模的型模1內(nèi)部挖出空腔2,在冒口3里面挖出冒口空腔4,使消失模的重量減少50-70%,從而大幅度的降低了耗熱和產(chǎn)氣,提高了鑄件質(zhì)量,使打擊板的鑄造成品率由原來的50%提高到90%。
文檔編號B22C7/00GK2751940SQ20042007034
公開日2006年1月18日 申請日期2004年8月16日 優(yōu)先權(quán)日2004年8月16日
發(fā)明者楊秀生, 徐鵬, 魏??? 溫凌艷, 姜宏波 申請人:通遼發(fā)電總廠