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一種提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法

文檔序號:433482閱讀:1596來源:國知局
專利名稱:一種提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于飲料加工技術(shù)領(lǐng)域,涉及濃縮果汁的生產(chǎn)方法,特別涉及一種提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法。
背景技術(shù)
目前,濃縮果汁在國、內(nèi)外有一定的市場,其中蘋果汁、葡萄汁、胡蘿卜汁、石榴汁和蘋果汁增長較快。這表明了特色果汁將越來越多地占領(lǐng)市場。國內(nèi)和國際市場對眾多國際知名食品公司如可口可樂、雀巢、聯(lián)合利華、加拿大、日本等紛紛推出蘋果、石榴等口味果汁冰淇淋、果味C等產(chǎn)品,并把果汁原料供應(yīng)商鎖定在中國。
近年來,國內(nèi)蘋果汁等傳統(tǒng)果汁行業(yè)發(fā)展?jié)u趨成熟,市場占有率已居全球之首,但果汁行業(yè)在果汁加工過程中不同程度的普遍存在果汁褐變、后混濁、營養(yǎng)素損耗和芳香物質(zhì)逸散這四大難題。國內(nèi)濃縮果汁生產(chǎn)企業(yè),由于沿用傳統(tǒng)工藝進行生產(chǎn),產(chǎn)品的色度差、濁度在貯存期間逐步上升,營養(yǎng)含量下降,香味不濃郁,嚴重影響了產(chǎn)品的質(zhì)量,產(chǎn)品達標的很少,遠遠不能滿足國內(nèi)外市場發(fā)展的需求。

發(fā)明內(nèi)容
針對上述現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷或不足,本發(fā)明的目的在于,提供一種提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法。
實現(xiàn)上述發(fā)明目的的技術(shù)方案是一種提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法,具體包括下列步驟1)經(jīng)預(yù)濃縮將新鮮果汁制備成含糖度45-65Brix的濃縮果汁;
2)在上述濃縮果汁中加入純化水稀釋果汁至10-30Brix;3)在5-15℃冷藏12-48小時;4)依次進入超濾、濃縮、香氣回收、滅菌、無菌灌裝工序。
本發(fā)明所述的純化水是中國藥典標準2000版二部所述的純化水,拼音名Chunhuashui,英文名Purified Water,書頁號2000年版二部-344H2018.02(本品為蒸餾法、離子交換法、反滲透法或其他適宜的方法制得供藥用的水,不含任何附加劑)。
本發(fā)明主要原理果汁預(yù)濃縮后,破壞了原稀果汁的平衡體系,部分不穩(wěn)定物質(zhì)從果汁中析出,形成新的膠體平衡;再通過加入純化水稀釋、加以冷藏等物理作用,果汁達到更穩(wěn)定的平衡體系。
本發(fā)明的技術(shù)可應(yīng)用于傳統(tǒng)果汁和特色果汁加工業(yè),特別在特色濃縮果汁方面取得顯著成效,例如石榴濃縮汁、蘋果濃縮汁、桑椹濃縮汁、枸杞濃縮汁等。
本發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下的優(yōu)點1)本發(fā)明的方法在傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上,采用水沉冷藏技術(shù),提高了濃縮果汁的透光率,降低了果汁的濁度。
2)新工藝生產(chǎn)的果汁,在適宜的冷藏溫度條件下,經(jīng)過6個月的貯存,NTU的增加量僅在1以內(nèi)(國外要求NTU在20以內(nèi)),解決了長期困擾國際果汁加工業(yè)的后混濁技術(shù)難題,產(chǎn)品質(zhì)量非常穩(wěn)定,符合國外客戶的要求,


以下結(jié)合發(fā)明人給出的具體實施例對本發(fā)明作進一步的詳細說明。
圖1是濃縮蘋果汁的生產(chǎn)工藝流程圖;圖2是濃縮石榴汁的生產(chǎn)工藝流程圖。
具體實施例方式
(一)以加工濃縮蘋果汁為例來說明本發(fā)明的提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法1)蘋果濃縮果汁的生產(chǎn)工藝流程見(圖2);2)具體操作步驟(1)原料選擇無霉?fàn)€和變質(zhì)的果實。
(2)挑選、清洗對蘋果進行分選,剔除腐爛及病蟲害果。用流動的自來水進行清洗最后用高壓水沖洗,噴淋時間不少于2分鐘,噴淋水壓力≥0.29MPa。
(3)破碎、冷打漿當(dāng)整果進入破碎機(輥距1,27cin)中要充分搗碎。
(4)把冷打漿后的果漿打入帶式壓榨機進行進一步壓榨。
(5)酶解在壓榨后的果汁中加入一定量的復(fù)合酶,溫度45-50℃的作用下進行酶解,以降解可溶性的果膠分子。
(6)臥螺分離澄清果汁先通過臥螺離心機,進行汁、渣分離,減少不溶性固形物含量。
(7)碟式分離經(jīng)碟片離心機高速離心使果汁中懸浮物進一步降低,然后進入下一道工序。
(8)預(yù)濃縮經(jīng)薄膜蒸發(fā)裝置進行低溫濃縮(溫度控制在45℃以下),使蘋果汁糖度達到45-65Brix。
(9)稀釋冷藏經(jīng)蝶式分離后的果汁,加入純化水進行稀釋至10-30Brix,5-15℃冷藏12-48小時。
(10)超濾離心分離后果汁,經(jīng)過膜孔徑為0.02μm超濾裝置,除去蘋果汁中水不溶性和分子大于0.02μm(包括細菌),超濾后蘋果汁進入蒸發(fā)濃縮裝置。
(11)濃縮、香氣回收超濾后清汁經(jīng)薄膜蒸發(fā)裝置進行低溫濃縮(溫度控制在45℃以下),使蘋果汁糖度達到65±1Brix,濃縮后的果汁經(jīng)管道送入冷卻裝置迅速降溫至10℃以下。
(12)香氣回收回收香氣倍數(shù)為150倍。
(13)瞬時巴氏殺菌、無菌灌裝濃縮汁在110℃經(jīng)30秒滅菌處理后進行無菌灌裝。
(二)以加工石榴濃縮果汁為例來說明本發(fā)明的提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法1)石榴濃縮果汁的生產(chǎn)工藝流程見(圖1);2)具體操作步驟(1)去花萼、揀果果實去袋,用不銹鋼刀具將原料果的花萼逐一切除,并在此過程中揀出腐爛或霉變的果實;(2)清洗將去除花萼并揀選后的原料果倒入盛有自來水的洗果池中(果池中加水約1/2)再加水沖洗5~10分鐘,去除果實表面的污物,經(jīng)刮板提升機進入氣浮提升揀果機用自來水進行噴淋清洗;(3)去皮利用石榴去皮機將原料果切碎,經(jīng)漩振篩除去果皮、內(nèi)膜,得到石榴籽粒;(4)螺旋壓榨去皮后的石榴籽進入螺旋壓榨機進行榨汁,經(jīng)泵收集于果漿罐;(5)前巴殺榨取的果漿經(jīng)泵打入前巴殺管式換熱器中進行加熱滅菌,加熱后迅速冷卻至50℃以下,并進入酶解罐;(6)酶解經(jīng)前巴殺后的果漿在一定濃度的復(fù)合酶,溫度45-50℃的作用下,使果汁中的淀粉和果膠分解成可溶性的小分子物質(zhì),使果漿粘度迅速降低;(7)臥螺分離澄清果汁先通過臥螺離心機,進行汁、渣分離,減少不溶性固形物含量;(8)碟式分離經(jīng)碟片離心機高速離心使果汁中懸浮物進一步去除;(9)預(yù)濃縮經(jīng)薄膜蒸發(fā)裝置進行低溫濃縮(溫度控制在45℃以下),使石榴汁糖度達到45-65Brix;(10)稀釋冷藏加入純化水稀釋果汁至10-30Brix,5-15℃冷藏12-48小時,然后進入超濾工序;(11)超濾離心分離后果汁,經(jīng)過膜孔徑為0.02μm超濾裝置,除去石榴汁中水不溶性和分子大于0.02μm(包括細菌),超濾后石榴汁進入蒸發(fā)濃縮裝置;(12)濃縮、香氣回收超濾后清汁經(jīng)薄膜蒸發(fā)裝置進行低溫濃縮(溫度控制在45℃以下),使石榴汁糖度達到65±1Brix,同時進行香氣回收,濃縮后的濃汁經(jīng)管道送入冷卻裝置迅速降溫至10℃以下;(13)滅菌、無菌灌裝石榴汁在經(jīng)巴氏殺菌裝置滅菌,冷卻后經(jīng)管道送入灌裝機,利用灌裝機灌裝室周口高溫蒸汽形成的無菌條件,灌入無菌包裝袋(外為鋼桶并內(nèi)襯塑料袋)。
針對濃縮果汁在貯存過程中存在濁度升高的缺點。我們通過傳統(tǒng)對比實驗以及四因素三水平正交實驗,得到如下實驗結(jié)果(一)濃縮蘋果汁實驗實例冷藏條件對濃縮蘋果汁穩(wěn)定性的影響

從上表可以看出,冷藏和不冷藏效果很明顯,不冷藏果汁透光率小,而濁度大,果汁不穩(wěn)定。因此,建議采取水沉冷藏步驟。
隨后,在如下參數(shù)范圍內(nèi)進行四因素三水平正交實驗。
參數(shù)范圍(1)預(yù)濃縮至45-65Brix;(2)加入純化水稀釋果汁至10-30Brix;(3)在5-15℃冷藏;(4)冷藏時間為12-48小時。
正交實驗結(jié)果如下圖所示


結(jié)果表明預(yù)濃縮至45-65Brix——稀釋至20Brix——在5℃冷藏——冷藏24小時為最佳提高濃縮蘋果汁穩(wěn)定性工藝參數(shù)。實驗還表明,在上述參數(shù)范圍內(nèi)均能達到濃縮蘋果汁的國際標準。
然后,把傳統(tǒng)工藝與上述工藝處理的濃縮蘋果汁分別在0-5℃下冷藏保存6個月,對各自的透光率和濁度進行檢測并作對比。結(jié)果如下表所示。
結(jié)果顯示,傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的濃縮蘋果汁,其透光率隨著貯存期的延長而遞減,濁度隨著貯存期的延長而不斷大幅度上升,產(chǎn)品穩(wěn)定性差;而采用復(fù)合酶、膜超濾、低溫濃縮及水沉冷藏等綜合先進技術(shù)生產(chǎn)的濃縮果汁,其透光率變化小,濁度變化范圍維持在1NTU之內(nèi),果汁的穩(wěn)定性非常好,表明采用水沉冷藏工藝后,解決了果汁后混濁問題,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,符合國外客戶的要求。
(二)石榴濃縮汁實驗實例冷藏條件對濃縮石榴汁穩(wěn)定性的影響 從上表可以看出,冷藏和不冷藏效果很明顯,不冷藏果汁透光率小,而濁度大,果汁不穩(wěn)定。因此,建議采取水沉冷藏步驟。
隨后,在如下參數(shù)范圍內(nèi)進行四因素三水平正交實驗。
參數(shù)范圍(1)預(yù)濃縮至45-65Brix;(2)加入純化水稀釋果汁至10-30Brix;(3)在5-15℃冷藏;(4)冷藏時間為12-48小時。
正交實驗結(jié)果如下圖所示


結(jié)果表明預(yù)濃縮至——稀釋至20Brix——5℃冷藏48小時為最佳提高果汁穩(wěn)定性工藝參數(shù)。
結(jié)果表明預(yù)濃縮至45Brix——稀釋至20Brix——在5℃冷藏——冷藏48小時為最佳提高濃縮石榴汁穩(wěn)定性工藝參數(shù)。實驗還表明,在上述參數(shù)范圍內(nèi)均能達到濃縮蘋果汁的國際標準。
然后,把傳統(tǒng)工藝與上述工藝處理的濃縮石榴汁分別在-18℃下冷藏保存6個月,對各自的透光率和濁度進行檢測并作對比。結(jié)果如下表所示。
結(jié)果顯示,傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的濃縮石榴汁,其透光率隨著貯存期的延長而遞減,濁度隨著貯存期的延長而不斷大幅度上升,產(chǎn)品穩(wěn)定性差;而采用復(fù)合酶、膜超濾、低溫濃縮及水沉冷藏等綜合先進技術(shù)生產(chǎn)的濃縮果汁,其透光率變化小,濁度變化范圍維持在1NTU之內(nèi),果汁的穩(wěn)定性非常好,表明采用水沉冷藏工藝后,解決了果汁后混濁問題,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,符合國外客戶的要求。
結(jié)論本發(fā)明的提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法,工藝簡單,操作方便,生產(chǎn)周期短,果汁澄清透明,果汁香氣濃,產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性也得到了很大提高。
權(quán)利要求
1.一種提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法,其特征在于,包括下列步驟1)經(jīng)預(yù)濃縮將新鮮果汁制備成含糖度45-65Brix的濃縮果汁;2)在上述濃縮果汁中加入純化水稀釋果汁至10-30Brix;3)在5-15℃冷藏12-48小時;4)依次進入超濾、濃縮、香氣回收、滅菌、無菌灌裝工序。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法,它是按傳統(tǒng)工藝方法壓榨新鮮果汁,經(jīng)預(yù)濃縮將果汁制備成含糖度45-65Brix的濃縮果汁后,在濃縮果汁中加入純化水稀釋果汁至10-30Brix,在5-15℃冷藏12-48小時,然后依次進入超濾、濃縮、香氣回收、滅菌、無菌灌裝工序。該工藝采用水沉冷藏技術(shù),解決了濃縮汁貯存期間穩(wěn)定性差的難題,可應(yīng)用于傳統(tǒng)果汁和特色果汁加工業(yè)。經(jīng)該工藝處理的濃縮果汁在適宜的冷藏溫度條件下,經(jīng)過6個月的貯存,NTU的增加量僅在1以內(nèi),解決了長期困擾國際果汁加工業(yè)的后混濁技術(shù)難題。本發(fā)明的提高濃縮果汁穩(wěn)定性的方法,工藝簡單,操作方便,生產(chǎn)周期短,便于推廣應(yīng)用。
文檔編號A23L2/06GK101057698SQ20071001793
公開日2007年10月24日 申請日期2007年5月24日 優(yōu)先權(quán)日2007年5月24日
發(fā)明者湯文, 楊建文, 楊彬彬, 李霞, 譚東燕 申請人:陜西賽德高科生物股份有限公司
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