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氣體均布器的制作方法

文檔序號:5995451閱讀:502來源:國知局
專利名稱:氣體均布器的制作方法
技術領域
本實用新型屬于環(huán)境工程技術領域,尤其涉及一種適用于微型SCR (英文全稱為“Selective catalytic reduction”的縮寫,其中文譯文為“選擇性催化還原”。)煙氣脫硝催化劑測試裝置的氣體均布器。
背景技術
NOx (英文全稱為“Nitrogen oxides”的縮寫,其中文譯文為“氮氧化物”。)是燃煤火力發(fā)電廠產生的主要氣體污染物之一,已成為環(huán)境保護的主控目標。目前,全世界的發(fā)電機組都紛紛上馬煙氣脫硝裝置以除其害。其中,SCR煙氣脫硝裝置是火電廠NOx排放控制的主流設施被廣泛使用。而催化劑,是SCR脫硝技術的核心,其活性大小直接關系到發(fā)電系統(tǒng)的安全運行與煙氣的達標排放。故催化劑性能測試裝置及測試方法,是測試及評價催化劑活性的的關術。這里,還原劑氨氣吸附在SCR脫硝催化劑的活性物種表面,活化后與煙氣·中的NOx發(fā)生反應生成無毒的N2 (氮氣WPH2O (水),因此催化劑的性能不僅與催化劑自身參數(shù)如活性物質、晶體結構、比表面積、孔容有關,而且與反應氣體的均勻性,尤其是氨氣在模擬煙氣中的分布均勻性密切相關,現(xiàn)有的SCR脫硝催化劑性能測試裝置中,氨氣通入預熱后的模擬煙氣氣路與模擬煙氣一并進入反應器中,通常情況下該段氣路短,且一般裝置中入口煙氣及氨氣測試點設在此處,使得氨氣與模擬煙氣的混合均勻性以及氨氣測試值存在疑問,直接影響氨氣與NOx在催化劑表面的反應,影響催化劑性能測試的準確性。

實用新型內容本實用新型要解決的技術問題是針對現(xiàn)有技術存在的缺陷,提供一種氣體均布器,使用該氣體均布器,可避免因氨氣與模擬煙氣混合不均勻而影響氨氣與NOx在催化劑表面的反應、氨氣測試及催化劑性能測試的準確性,從而即使在不同工況下也能獲得準確的催化劑性能測試數(shù)據(jù)。本實用新型的技術解決方案是,參見附圖1,所述氣體均布器,具有如圖I所示的試管式套管4,該套管4管口一端蓋有管蓋2,其技術特點在于,所述管蓋2上軸向穿插有與套管4管腔相通的進氣管I。所述套管4管底軸向穿插有與套管4管腔相通的出氣管5。而所述套管4的管腔內軸向間隔分布有至少2塊其直徑大小與套管4管腔截面直徑大小匹配的篩板3。所述篩板(3)上的篩孔呈輻射狀分布,篩孔孔徑大小不一致。由以上構成的本實用新型的氣體均布器,經試用被證明可在SCR脫硝催化劑性能測試系統(tǒng)中使用。使用中,參見附圖I 2,氨氣進入預熱的模擬煙氣氣路后,從本氣體均布器的進氣管I管口進入套管4的管腔內,然后逐一通過多層間隔的篩板3與煙氣混合。由于篩板3上篩孔孔徑大小不一致,故進入套管4管腔內的氨氣經大小篩孔的不斷交替的輸送方式的輸送,使得氨氣氣體與煙氣氣體在短時間內即獲得均勻的混合。然后,混合均勻的氨氣煙氣混合氣體從本氣體均布器的出氣管5管口流出,即可進入SCR反應器中反應,從而實現(xiàn)對催化劑的催化性能測試,同時,煙氣采樣測試點亦可對模擬煙氣中的各成分進行取樣監(jiān)測。本實用新型的有益效果是I、采用篩孔孔徑大小不一致的分級孔徑的篩板,可防止氣體通過時產生較大阻力,從而避免憋壓現(xiàn)象,影響本氣體均布器使用時催化劑性能測試的正常進行。2、采用篩板間隔分布,相對于小孔區(qū)域以及一定的篩板間距,促進輸入氣體在混合器中的擾動,使輸入的氣體在短時間內混合均勻,從而可以保證催化劑性能測試數(shù)據(jù)的準確性。3、結構設計合理、簡單輕巧、安裝方便,經SCR脫硝催化劑活性測試 驗驗證,混合效果顯著,能在不同工況下得到均勻的氣體分布性能,充分滿足了試驗要求。

圖I為本實用新型氣體均布器一個具體實施例的結構示意圖;圖2為篩板的結構示意圖。以上圖I 2中的標示為I 一進氣管,2—管蓋,3一篩板,4-套管,5—出氣管。
具體實施方式
參見附圖I 2,圖I所示為本實用新型氣體均布器一個具體的實施例。該實施例中的套管4,呈試管狀,取材管壁厚度為3mm的不銹鋼管型材制作,管徑Φ30πιπι。該不銹鋼試管式套管4的管口一端車制外螺紋,螺紋規(guī)格為Μ36Χ I. 5,螺紋長度為20mm。該套管4管口一端蓋有管蓋2,所蓋管蓋2采用厚度為18mm不銹鋼板材裁制而成,朝向套管4管口的一端車制有與套管4管口一端外螺紋規(guī)格匹配的內螺紋,從而與該套管4螺紋連接。套管4管腔內如圖I所示,軸向間隔分布有4塊篩板3。該4塊篩板3的直徑大小與套管4管腔截面直徑大小匹配。篩板3采用厚度為I. 5mm不銹鋼板材制作,篩板3上的篩孔呈輻射狀分布,篩孔孔徑大小不一致。各篩板3分別徑向劃分成四個扇形區(qū)域,兩個兩相對應的扇形區(qū)域分別為一個篩孔孔徑較大的對應扇形區(qū)域和另一個篩孔孔徑較小的對應扇形區(qū)域。上述管蓋2上軸向穿插一與套管4管腔相通的進氣管I。套管4管底亦軸向穿插一與套管4管腔相通的出氣管5。進氣管I和出氣管5均采用管壁厚度為O. 5mm,管徑為OSmm的不銹鋼管型材裁制,其中管蓋2穿插進氣管I處與進氣管I管壁之間密封焊接。由以上構成的本實用新型氣體均布器的該實施例,經微型SCR煙氣脫硝試驗試用證明效果顯著,能在短時間內有效促進氣體的混合,提高氣體的分布均勻性,完全達到了設計要求。
權利要求1.一種氣體均布器,具有試管式套管(4),該套管(4)管口一端蓋有管蓋(2),其特征在于,所述管蓋(2)上軸向穿插有與套管(4)管腔相通的進氣管(1),所述套管(4)管底軸向穿插有與套管(4)管腔相通的出氣管(5),而所述套管(4)的管腔內軸向間隔分布有至少2塊其直徑大小與套管(4)管腔截面直徑大小匹配的篩板(3)。
2.根據(jù)權利要求I所述的氣體均布器,其特征在于,所述篩板(3)上的篩孔呈輻射狀分布?!?br> 專利摘要本實用新型介紹了一種氣體均布器,它具有試管式套管(4)。該套管(4)管口一端蓋有管蓋(2)。管蓋(2)上軸向穿插有與套管(4)管腔相通的進氣管(1)。套管(4)管底軸向穿插有與套管(4)管腔相通的出氣管(5)。套管(4)管腔內軸向間隔分布有至少2塊篩板(3)。該氣體均布器,1、采用篩孔孔徑大小不一致的篩板,可防止氣體通過時產生較大阻力,從而避免憋壓現(xiàn)象。2、篩板間隔分布,使輸入的氣體在短時間內混合均勻,保證催化劑性能測試數(shù)據(jù)的準確性。3、設計合理、輕巧方便,混合效果顯著,能在不同工況下得到均勻的氣體分布性能,充分滿足了試驗要求。
文檔編號G01N31/10GK202762289SQ20122049519
公開日2013年3月6日 申請日期2012年9月26日 優(yōu)先權日2012年9月26日
發(fā)明者陶莉, 周艷明, 周年光, 彭繼文 申請人:湖南省電力公司科學研究院, 湖南匯粹環(huán)保科技有限公司, 國家電網(wǎng)公司
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