專利名稱:耐水型高溫脫硫劑及其制備方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種以石灰石為基礎(chǔ)原料的用于流化床燃燒脫硫裝置中的脫硫劑及其制備方法。
在現(xiàn)有的流化床脫硫技術(shù)中,大多采用天然石灰石粒脫硫,因其表面積小,一般氧化鈣利用率僅達20%左右。采用細粒度石灰石粉,又因床內(nèi)速度太高,顆粒在床內(nèi)停留時間較短,其氧化鈣利用率亦不超過20%。當(dāng)脫硫效率達80%時,鈣硫比高達3~5。日益嚴格的SO2的排放標(biāo)準(zhǔn),將導(dǎo)致更高的鈣硫比,鈣利用率低,流化床運行費用就會增加。且由于高溫下石灰石燒結(jié)十分厲害,脫硫溫度只能維持在850℃~870℃,最高不能超過900℃,這對于高硫貧煤、無煙煤等劣質(zhì)煤的流化床燃燒脫硫帶來了一定的困難。
為了提高天然石灰石的鈣利用率及脫硫效率,現(xiàn)有技術(shù)中采用石灰石粉加粘結(jié)劑團聚成型的辦法,采用在高溫下穩(wěn)定且具有活性的物質(zhì)作粘結(jié)劑,象粘土、水泥等,能有效地提高鈣利用率。如中國專利申請85100101公開了一種粒狀脫硫劑,它是利用石灰石粉與優(yōu)質(zhì)粘土,或水泥生料,用水團聚成型,從而改變了孔結(jié)構(gòu),解決了脫硫劑的高活性問題,試驗結(jié)果為氧化鈣利用率超過60%,脫硫效率達85%左右。但該種脫硫劑由于具有如下幾個缺陷而不能適應(yīng)工業(yè)應(yīng)用的要求①機械強度差,易成粉末,不宜長距離運輸;②防水性差,泡入水中即成泥漿,故不能在露天長期堆放;③顆粒過大,影響低濃度下及多灰燃料燃燒時的脫硫效果;④所用粘土與水泥行業(yè)爭奪優(yōu)質(zhì)原料。
美國專利U.S.P4316813也公開了一種用于流化床燃燒脫硫裝置中的脫硫劑,它是將石灰石粉與高溫下穩(wěn)定的粘土型粘合劑用揮發(fā)性液體團聚成型,并用特制的設(shè)備和工藝使這種脫硫劑具有一定的機械強度。由于這種脫硫劑需要特制的高溫粘土,并需要專用設(shè)備制造和烘干才行,因此造成成本高,工藝復(fù)雜等不足和缺陷。
本發(fā)明的目的和任務(wù)是提供一種工業(yè)上實用性強的耐水型高溫脫硫劑及其制備方法,它不僅具有較高的脫硫效率及氧化鈣利用率,且有工藝簡單,成本低廉等特點。
本發(fā)明是這樣實現(xiàn)的它是用天然石灰石粉為基本原料,以沸騰爐自身脫硫生成的固硫渣,一定量的氧化鈣和少量石膏作為粘結(jié)劑,加水團聚成型。其粘結(jié)劑的組分含量(重量%)分別為10~23 固硫渣8~12 氧化鈣4~5 石膏將以上四種物料均勻混合,磨碎至150~200μm后,在攪拌機中加水14~20%,經(jīng)15~20分鐘后用壓片成型機擠壓成片狀。
本發(fā)明可采用的粘結(jié)劑是十分關(guān)鍵的。由脫硫反應(yīng)機理可知,除了反應(yīng)溫度,二氧化硫濃度,反應(yīng)物顆粒直徑等是影響脫硫反應(yīng)的重要因素外,氣體在多孔介質(zhì)中的擴散阻力及固體反應(yīng)物能參于反應(yīng)的有效表面積也是影響氧化鈣活性的主要因素。然而反應(yīng)物硫酸鈣的生成,又進一步縮小了氧化鈣的多孔通道,氧化鈣的內(nèi)部表面積不能全部被利用,因而天然石灰石的鈣利用率很低。要提高氧化鈣的活性,關(guān)鍵是設(shè)法增加氧化鈣與反應(yīng)氣體的接觸面積。采用將石灰石粉加粘結(jié)劑團聚成型的辦法,既保留了其內(nèi)部細粉顆粒因此表面積大而具備較高的活性,同時在成型過程中又形成了大量反應(yīng)氣體向脫硫劑內(nèi)部擴散的通道,因而能提高氧化鈣的利用率。因此,可選用的粘結(jié)劑除具有水硬性和在高溫下具有高活性外,還應(yīng)價格低廉。本發(fā)明所采用的粘結(jié)劑是以沸騰爐自身脫硫生成的固硫渣為主,再加入一定量的氧化鈣和少量的石膏混合而成。這是因為固硫渣中一方面含有較多的SiO2和Al2O3等活性物質(zhì),另一方面成本低廉,可以變廢為寶,其含量為總脫硫劑的10~23%。加入一定量的氧化鈣,其目的是生成足夠多的Ca(OH)2與SiO2和Al2O3反應(yīng)生成具有水硬性的水化硅酸鈣、水化鋁酸鈣和水化鋁硅酸鈣。實驗結(jié)果表明,只要氧化鈣的含量在8~12%的范圍內(nèi),按上述組份制成的脫硫劑具有良好的防水性和較高的機械強度。實驗研究結(jié)果還表明若采用其它工業(yè)廢料,如爐渣、飛灰、礦渣、電石渣等代替固硫渣,其加入的氧化鈣的含量就要相應(yīng)增加,可制成的脫硫劑同樣具有良好的防水性和一定的機械強度,同時在高溫下具有較高的活性。但隨著氧化鈣含量的增加,脫硫劑的成本就要明顯提高。
考慮到脫硫劑中雜質(zhì)含量太多,必然會增加運輸成本和鍋爐灰渣的熱損失,因此,脫硫劑中的石灰石含量應(yīng)控制在60~78%;同時盡量減少氧化鈣的含量,以降低成本。從養(yǎng)護的條件來分析,為了簡化工藝,加速粘結(jié)劑的凝結(jié)速度,采用加少量石膏的辦法,其用量為4~5%,以加速早期硬化,提高早期強度,縮短制備周期。
本發(fā)明的制備方法是將以上四種物料一起送入研磨機,研磨至150~200μm后,送入攪拌機均勻攪拌,并在攪拌機中加入14~20%的水,讓生石灰充分消化,15~20分鐘后將混合漿狀物送至壓片成型機,經(jīng)擠壓成片狀,成型后的脫硫劑在某一方向上的團粒尺寸應(yīng)小于4mm,最好為2~3mm,而在其它方向尺寸上不必加以限制,因而只需要簡單的壓片機就可以成型。此片狀物脫硫劑放在空氣中自然干燥一天后即可成成品。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,由于采用了沸騰爐自身生成的廢爐渣作粘結(jié)劑,同時不需要特別的專用設(shè)備加以成型,且成型后不需要烘干等處理,自然干燥一天即可成產(chǎn)品,因此具有工藝簡單,價格低廉的特點。同時由于固硫渣的加入,一方面能使脫硫劑具有較好的耐水性和一定的機械強度,適于長途運輸和長期露天堆放,提高工業(yè)實用價值;另一方面能減小CaO晶粒相互接觸的機會,改變脫硫劑高溫時的孔結(jié)構(gòu),使顆粒內(nèi)的大孔大大增加,減小了SO2和O2的擴散阻力,從而提高了脫硫劑內(nèi)核的氧化鈣利用率,致使脫硫劑不僅具有較高的鈣利用率(>45%)和脫硫效率(>80%),同時,能緩解高溫下脫硫劑的燒結(jié)作用,呈現(xiàn)出不同于石灰石的脫硫溫度特性,使最佳脫硫溫度范圍從天然石灰石的850℃~870℃提高到900℃~1000℃,這不僅使高硫貧煤、無煙煤的硫化床燃燒脫硫成為可能,而且該溫度更有利于傳熱和降低Nox的排放。
實施例實施例1脫硫劑的配方為石灰石占72%,固硫渣占15%,氧化鈣占8%,石膏占5%。將以上四種物料混合磨碎至150~200μm,加水15%左右,均勻攪拌20分鐘,用壓片成型機擠壓成型。團粒尺寸在某一方向上控制在2~3mm。自然干燥一天后進行耐水試驗,浸泡水中一周后,脫硫劑不變形,不散塌。參照建筑材料混凝土骨料筒壓強度的測定方法,對脫硫劑進行簡壓強度測定,結(jié)果如下干料的筒壓強度為PO=30.0Kg/cm2濕料的筒壓強度為PO=17.6Kg/cm2經(jīng)干濕循環(huán)6次后的干料(試樣在水中浸泡3小時后,烘干,如此反復(fù)循環(huán)6次后得到的試樣)的筒壓強度PO=28.0Kg/cm2。
采用以上脫硫劑在現(xiàn)有的硫化床鍋爐上進行脫硫,燃用發(fā)熱量QyDW=12373kj/kg,全硫含量Sy=4.46%的劣質(zhì)煙煤,當(dāng)床溫在907℃~940℃,鈣硫(摩爾)比為1.57時,脫硫效率達93.1%;氧化鈣利用率達51.3%。
實施例2脫硫劑的配方為石灰石占68%,固硫渣占17%,氧化鈣占10%,石膏占5%,混合磨碎至150~200μm后,加水20%,均勻攪拌20分鐘后擠壓成型,團粒尺寸在某一方向上控制在3~4mm。自然干燥后,經(jīng)長途運輸和露天堆放,無明顯破碎。在6t/h循環(huán)流化床鍋爐上,對燃用發(fā)熱量QyDW=15044kj/kg,全硫含量Sy=6.46%的煙煤進行脫硫試驗,當(dāng)床溫在950℃左右,鈣硫(摩爾)比為1.40時,其脫硫效率為88.4%,鈣利用率為59.56%。
權(quán)利要求
1.一種制備以石灰石粉作基料,加粘結(jié)劑用水團聚成型的硫化床燃燒脫硫劑的方法,其特征是將天然石灰石粉、固硫渣、氧化鈣和石膏按比例均勻混合,磨碎至15~200μm后,在攪抖機中加水14~20%,經(jīng)15~20分鐘后用壓片成型機擠壓成型。
2.一種用石灰石粉作基料,加粘結(jié)劑用水團聚成型的硫化床燃燒脫硫劑,其特征在于所述的粘結(jié)劑的組份為沸騰爐自身脫硫生成的固硫渣,氧化鈣和石膏,其含量(重量%)分別為固硫渣 10~23%氧化鈣 8~12%石膏 4~5%
3.按照權(quán)利要求2所述的流化床燃燒脫硫劑,其特征是所述的脫硫劑在某一方向上的團粒尺寸≤4mm,最好為2~3mm。
全文摘要
一種耐水型高溫脫硫劑及其制備方法,它是以天然石灰石粉作基料,用沸騰爐脫硫生成的固硫渣和一定量的氧化鈣及少量的石膏作粘結(jié)劑,混合磨碎,加水?dāng)嚢韬笥脡浩瑱C擠壓成型。該發(fā)明具有工藝簡單,成本低廉的優(yōu)點不僅具有較強的工業(yè)實用性,且具有較高的鈣利用率(≥45%)和脫硫效率(大于85%),同時可使最佳脫硫溫度從天然石灰石的850℃~870℃提高到900℃~1000℃,這不僅使高硫貧煤、無煙煤等劣質(zhì)煤的流化床燃燒脫硫成為可能,且有利于傳熱及降低NO
文檔編號B01D53/04GK1066607SQ91102189
公開日1992年12月2日 申請日期1991年5月11日 優(yōu)先權(quán)日1991年5月11日
發(fā)明者黃信儀, 張緒祎 申請人:清華大學(xué)