本實(shí)用新型屬于金屬礦山礦物加工工程領(lǐng)域,具體地說(shuō),涉及一種具有砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層的金屬礦漿攪拌槽中心導(dǎo)流筒。
背景技術(shù):
在金屬礦山選礦作業(yè)過(guò)程中,礦漿攪拌槽起到礦漿均化、增加藥劑分子與目的礦物接觸概率、提升浮選泡沫礦化程度等作用,而導(dǎo)流筒是其關(guān)鍵部件。導(dǎo)流筒通常由鋼板卷曲制作而成,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)受到高比重金屬礦漿的沖刷摩擦,導(dǎo)流筒壁經(jīng)常被磨穿通洞,對(duì)礦漿均化與泡沫礦化過(guò)程產(chǎn)生不利影響,更換過(guò)程也會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)停滯,影響正常生產(chǎn)組織,同時(shí)耗費(fèi)較高成本。
因此,有必要在導(dǎo)流筒外設(shè)計(jì)耐磨層,延長(zhǎng)導(dǎo)流筒的使用壽命。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為了克服背景技術(shù)中存在的問(wèn)題,本實(shí)用新型提供了一種具有砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層的金屬礦漿攪拌槽中心導(dǎo)流筒,能大幅度延長(zhǎng)金屬礦漿攪拌槽中心導(dǎo)流筒的使用壽命和穩(wěn)定性,并可以大量節(jié)約導(dǎo)流筒的更換成本。
為達(dá)到上述目的,本實(shí)用新型是通過(guò)如下技術(shù)方案實(shí)施的:
一種具有砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層的金屬礦漿攪拌槽中心導(dǎo)流筒,所述的具有砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層的金屬礦漿攪拌槽中心導(dǎo)流筒包括金屬外筒、砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層、中心導(dǎo)流筒,所述的金屬外筒設(shè)置在中心導(dǎo)流筒的外圍,且金屬外筒與中心導(dǎo)流筒之間設(shè)置有砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層,所述的砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層包括鋼筋網(wǎng)狀骨架和砼層,鋼筋網(wǎng)狀骨架穿插在砼層中。
進(jìn)一步地,所述的鋼筋網(wǎng)狀骨架的網(wǎng)孔為正方形,邊長(zhǎng)為50㎜,鋼筋網(wǎng)狀骨架的厚度為200㎜,鋼筋用量為100㎏/ m3。
進(jìn)一步地,所述的鋼筋網(wǎng)狀骨架與金屬外筒焊接,金屬外筒的厚度為1.9㎜。
進(jìn)一步地,所述的砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層的厚度為200㎜。
本實(shí)用新型的有益效果:本實(shí)用新型通過(guò)設(shè)置砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層,能使中心導(dǎo)流筒壽命從80天延長(zhǎng)至半年,使用過(guò)程中僅需修補(bǔ)澆灌少量砼漿,能持續(xù)穩(wěn)定的進(jìn)行調(diào)漿攪拌作業(yè),一個(gè)礦漿攪拌槽平均一年減少更換導(dǎo)流筒4.6個(gè),年節(jié)約成本超過(guò)20萬(wàn)元。
附圖說(shuō)明
圖1為原始使用的中心導(dǎo)流筒結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本實(shí)用新型未澆筑砼漿的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本實(shí)現(xiàn)新型澆筑砼漿的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中,1-中心導(dǎo)流筒、2-金屬外筒、3-鋼筋網(wǎng)狀骨架、4-砼層、5-砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層。
具體實(shí)施方式
為了使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案和有益效果更加清楚,下面將結(jié)合附圖,對(duì)本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明,以方便技術(shù)人員理解。
如圖1所示,原始使用的中心導(dǎo)流筒1僅是一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)的導(dǎo)流筒。如圖2和圖3所示,本申請(qǐng)所述的具有砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層的金屬礦漿攪拌槽中心導(dǎo)流筒包括金屬外筒2、砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層5、中心導(dǎo)流筒1,砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層5包括鋼筋網(wǎng)狀骨架3和砼層4,鋼筋網(wǎng)狀骨架3穿插在砼層4中,砼層4由PC32.5的水泥和粒度為2㎜的砂石按1:1配比的砼漿終凝而成,砼漿澆筑在鋼筋網(wǎng)狀骨架3內(nèi)終凝24小時(shí)后形成砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層5,金屬外筒2采用分塊多步焊接固定在鋼筋網(wǎng)狀骨架3的外側(cè)表面,且鋼筋網(wǎng)狀骨架3呈垂直交錯(cuò)網(wǎng)狀分布在中心導(dǎo)流筒1的外壁周?chē)?,金屬外?的厚度為1.9㎜。所述的鋼筋網(wǎng)狀骨架3的網(wǎng)孔為正方形,邊長(zhǎng)為50㎜,鋼筋網(wǎng)狀骨架3的厚度為200㎜,鋼筋用量為100㎏/ m3,此設(shè)計(jì)平衡了填充強(qiáng)度和經(jīng)濟(jì)性的綜合效果,能在實(shí)踐中得到最大化的效益。所述的砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層5的厚度為200㎜,此設(shè)計(jì)能使金屬礦漿這類(lèi)固液懸浮體系的液面在與槽底物料的混勻過(guò)程中通過(guò)限定的循環(huán)路徑來(lái)減少短路機(jī)會(huì),并且可以避免流體間相互作用在中心導(dǎo)流筒1開(kāi)口處形成低速區(qū)。
高比重金屬礦漿由攪拌槽外圍至上而下流入中心導(dǎo)流筒1,在攪拌葉輪產(chǎn)生的負(fù)壓下由中心導(dǎo)流筒1下部排出,如此循環(huán),中心導(dǎo)流筒1的內(nèi)壁承受金屬礦漿磨損,其損壞后可由砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層5承受磨損,每6個(gè)月停機(jī)檢查,對(duì)磨損的砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層5進(jìn)行補(bǔ)充澆灌,經(jīng)24小時(shí)養(yǎng)護(hù)后可繼續(xù)使用。
本實(shí)用新型通過(guò)設(shè)置砼結(jié)構(gòu)耐磨填充層,能使中心導(dǎo)流筒壽命從80天延長(zhǎng)至半年,使用過(guò)程中僅需修補(bǔ)澆灌少量砼漿,能持續(xù)穩(wěn)定的進(jìn)行調(diào)漿攪拌作業(yè),一個(gè)礦漿攪拌槽平均一年減少更換導(dǎo)流筒4.6個(gè),年節(jié)約成本超過(guò)20萬(wàn)元。
最后說(shuō)明的是,以上優(yōu)選實(shí)施例僅用于說(shuō)明本實(shí)用新型的技術(shù)方案而非限制,盡管通過(guò)上述優(yōu)選實(shí)施例已經(jīng)對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行了詳細(xì)的描述,但本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,可以在形式上和細(xì)節(jié)上對(duì)其作出各種各樣的改變,而不偏離本實(shí)用新型權(quán)利要求書(shū)所限定的范圍。