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銅箔后處理烘箱的制作方法

文檔序號(hào):4747380閱讀:302來源:國知局
專利名稱:銅箔后處理烘箱的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬于銅箔生產(chǎn)過程中的后處理設(shè) 備技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及ー種銅箔后處理烘箱。
背景技術(shù)
現(xiàn)有銅箔后處理烘箱的出口處僅設(shè)有一個(gè)上風(fēng)刀,其結(jié)構(gòu)如圖I所示,其中,I為烘箱,2為風(fēng)刀,3為銅箔,A代表烘箱進(jìn)ロ,B代表烘箱出ロ。銅箔后處理烘箱I內(nèi)共有30根加熱管,每根3KW。為烘干銅箔3箔面,烘箱I內(nèi)加熱管必須全部開啟,溫度達(dá)到上限400°C,但銅箔3箔面仍時(shí)有條狀鋅道,且出烘箱I的銅箔3箔面及導(dǎo)輥溫度較高,銅箔3箔面經(jīng)常出現(xiàn)打折現(xiàn)象。

實(shí)用新型內(nèi)容為克服現(xiàn)有技術(shù)中的缺陷,本實(shí)用新型的目的在于提供一種可以避免銅箔箔面出現(xiàn)條狀鋅道以及出現(xiàn)打折現(xiàn)象的銅箔后處理烘箱。為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采取的技術(shù)方案如下銅箔后處理烘箱,其改進(jìn)之處在于在后處理烘箱的進(jìn)ロ增設(shè)抽風(fēng)機(jī),在后處理烘箱的出口增設(shè)上下風(fēng)刀。較好地,所述上下風(fēng)刀為四個(gè)上風(fēng)刀兩個(gè),下風(fēng)刀兩個(gè)。本實(shí)用新型發(fā)明人經(jīng)過分析現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題,認(rèn)為循環(huán)風(fēng)量不足,造成烘箱內(nèi)溫度偏高,但烘箱內(nèi)蒸發(fā)的水蒸汽卻不能及時(shí)帶走而滯留在烘箱內(nèi),使烘箱內(nèi)部充滿濕熱空氣,從而影響箔面烘干。因此,決定在烘箱進(jìn)ロ増加抽風(fēng)機(jī),抽取烘箱內(nèi)濕熱空氣,カロ大烘箱出口的風(fēng)壓、風(fēng)量和上下風(fēng)刀,阻止?jié)駸峥諝鈴某隹谂懦?。本?shí)用新型烘箱改造投用后,烘箱內(nèi)濕熱空氣被抽風(fēng)機(jī)抽出,從而避免銅箔箔面出現(xiàn)條狀鋅道,并且烘箱溫度達(dá)200°C左右即可烘干箔面,出烘箱的銅箔箔面及導(dǎo)輥溫度降低,從而避免了銅箔箔面出現(xiàn)打折現(xiàn)象。在停機(jī)或斷箔時(shí),抽風(fēng)機(jī)能快速降低烘箱內(nèi)溫度,避免了銅箔被加熱管燒壞產(chǎn)生箔灰,正常運(yùn)行時(shí),僅需間斷開啟18根加熱管即可滿足生產(chǎn)要求。此項(xiàng)改造一是減少12根加熱管開啟,姆天節(jié)約用電864度,單臺(tái)機(jī)列年節(jié)電25. 23萬度,兩臺(tái)機(jī)列年可節(jié)約電費(fèi)27萬元;ニ是年減少加熱管更換228根,年節(jié)約維護(hù)費(fèi)用3. 08萬元;三是年減少廢箔8. 76噸,增加效益13. 14萬元,三項(xiàng)合計(jì)創(chuàng)效43. 22萬元。

圖I :改造前現(xiàn)有銅箔后處理烘箱的結(jié)構(gòu)示意圖。圖2 :改造后本實(shí)用新型銅箔后處理烘箱的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
如圖2所示的銅箔后處理烘箱,在烘箱I的進(jìn)ロ A增設(shè)抽風(fēng)機(jī)4,在烘箱I的出ロB增設(shè)上下風(fēng)刀2至四個(gè)上風(fēng)刀兩個(gè),下風(fēng)刀兩個(gè)。運(yùn)行時(shí),烘箱I進(jìn)ロ A的抽風(fēng)機(jī)4,抽取烘箱I內(nèi)濕熱空氣,烘箱I出口 B的上下風(fēng)刀2加大烘箱I出口 B的風(fēng)壓、風(fēng)量,阻止?jié)駸峥諝鈴某謦砼懦?。本?shí)用新型改造投用后,烘箱I內(nèi)濕熱空氣被抽風(fēng)機(jī)4抽出,從而避免銅箔3箔面出現(xiàn)條狀鋅道,并且烘箱I溫度達(dá)200°C左右即可烘干銅箔3箔面,出烘箱I的銅箔3箔面及導(dǎo)輥溫度降低,從而避免了銅箔3箔面出現(xiàn)打折現(xiàn)象。在停機(jī)或斷箔時(shí),抽風(fēng)機(jī)4能快速降低烘箱內(nèi)溫度,避免了銅箔3被加熱管燒壞產(chǎn)生箔灰,正常 運(yùn)行時(shí),僅需間斷開啟18根加熱管即可滿足生產(chǎn)要求。此項(xiàng)改造一是減少12根加熱管開啟,每天節(jié)約用電864度,單臺(tái)機(jī)列年節(jié)電25. 23萬度,兩臺(tái)機(jī)列年可節(jié)約電費(fèi)27萬元;ニ是年減少加熱管更換228根,年節(jié)約維護(hù)費(fèi)用3. 08萬元;三是年減少廢箔8. 76噸,增加效益13. 14萬元,三項(xiàng)合計(jì)創(chuàng)效43. 22萬元。
權(quán)利要求1.銅箔后處理烘箱,其特征在于在后處理烘箱的進(jìn)口增設(shè)抽風(fēng)機(jī),在后處理烘箱的出口增設(shè)上下風(fēng)刀。
2.如權(quán)利要求I所述的銅箔后處理烘箱,其特征在于所述上下風(fēng)刀為四個(gè)上風(fēng)刀兩個(gè),下風(fēng)刀兩個(gè)。
專利摘要本實(shí)用新型屬于銅箔生產(chǎn)過程中的后處理設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種銅箔后處理烘箱。其改進(jìn)之處在于在后處理烘箱的進(jìn)口增設(shè)抽風(fēng)機(jī),在后處理烘箱的出口增設(shè)上下風(fēng)刀。本實(shí)用新型烘箱改造投用后,烘箱內(nèi)濕熱空氣被抽風(fēng)機(jī)抽出,從而避免銅箔箔面出現(xiàn)條狀鋅道,并且烘箱溫度達(dá)200℃左右即可烘干箔面,出烘箱的銅箔箔面及導(dǎo)輥溫度降低,從而避免了銅箔箔面出現(xiàn)打折現(xiàn)象。在停機(jī)或斷箔時(shí),抽風(fēng)機(jī)能快速降低烘箱內(nèi)溫度,避免了銅箔被加熱管燒壞產(chǎn)生箔灰,正常運(yùn)行時(shí),僅需間斷開啟18根加熱管即可滿足生產(chǎn)要求。
文檔編號(hào)F26B25/00GK202613945SQ20122024556
公開日2012年12月19日 申請日期2012年5月29日 優(yōu)先權(quán)日2012年5月29日
發(fā)明者何成群, 趙原森, 柴云, 段曉翼, 高松, 夏楠 申請人:靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司
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