本發(fā)明涉及一種用高比例低熱態(tài)煤煉制大型高爐焦炭的生產工藝。
背景技術:
據不完全統(tǒng)計,全國≥2500m3的高爐冶煉需要的焦炭熱態(tài)強度(csr)普遍控制在60%以上,低于此數(shù)值,該類型的高爐穩(wěn)定順行就無法保證。焦炭的csr與煉焦煤的性質息息相關,不同區(qū)域煤的csr差別很大,中國中部、東部、蒙古地區(qū),外蒙地區(qū)及澳洲地區(qū)的csr普遍都較高,但中國西部地區(qū)csr都非常低,有些煤甚至為零,主要原因是其成煤年代、成煤過程、成煤植物種類與內陸有顯著差異所致。
新疆八鋼公司地處中國西部烏魯木齊市西邊,艾維爾溝煤礦是八鋼的自有煤礦,可生產1890煤、1930煤、2130煤(依據海拔高度而定,下同),雖然單獨或配煤后煉制的焦炭冷態(tài)強度尚可,但熱態(tài)強度很差,即反應性高、反應后強度低,在常規(guī)理論指導下該煤與通常煉焦煤性質極不符合,指標遠劣于國內同類煤,1890煤偏于氣煤,2130煤偏于肥煤,這些反常現(xiàn)象與其原始成煤植物、成煤條件及地質年代等有直接關系,因此所生成的焦炭的性質也較為特殊。2015年年底前,為達到2500m3高爐的用焦要求,八鋼公司多方大量購買高熱態(tài)(csr)的山西煤、寧夏煤、蒙古煤,運費高達300—400元/噸,進廠山西、外蒙焦煤價格接近2000元/噸,生產的焦炭成本、鐵水成本在行業(yè)內屬于高位,并且2014年、2015年八鋼公司連續(xù)兩年處于數(shù)十億金額的虧損狀態(tài),瀕臨資金鏈斷裂的邊緣。但是成本最低的自產1890煤使用量有限,煤礦長期處于限產狀態(tài)。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種用高比例低熱態(tài)煤煉制大型高爐焦炭的生產工藝,能夠大大降低對焦炭熱態(tài)性能的要求,降低焦炭成本及鐵水成本,確保2500m3高爐在低csr情況下進行正常冶煉。
本發(fā)明的目的是這樣實現(xiàn)的,一種用高比例低熱態(tài)煤煉制大型高爐焦炭的生產工藝,包括如下操作步驟:
a、保持高爐富氧率為5%,保持高爐入爐鼓風量為4600nm3/min,維持高爐產量5150t不變,調整爐腹煤氣量,使其數(shù)值比2500m3高爐的正常爐況時的爐腹煤氣量低300nm3/min;
b、縮小風口面積,使其比正常高爐操作風口面積小0.015m2--0.02m2,保證風速在265m/s左右,鼓風動能在11000kg·m/s左右;
c、維持適宜的風口理論燃燒溫度2180—2230℃,保持風溫至1130--1170℃,提高濕分20—30g/t;
d、提高煤比至150kg/t,焦比維持不變,提高燃料比至565kg/t,保證合適的煤氣量,爐頂溫度不低于120℃;
e、調整布料制度和礦批重,布料模式
操冶制度的制定:
a、爐腹煤氣量不得小于5900m3/h;
b、爐溫調劑順序:增熱:加煤—加濕--風溫—焦炭;減熱:加濕—風溫--減煤—焦炭;鐵水溫度pt至少為1500℃;
c、頂溫控制:若兩個5批料時間超過2500m3高爐正常爐況時的規(guī)定料速,頂溫下行,則減氧1000m3/h-2000m3/h,在頂溫的控制上動作要有提前量,即頂溫控制在120-150℃,連續(xù)兩個小時頂溫平均值下降超過20℃,略微控制料速,減氧1000m3/h-2000m3/h;
d、保證cct1/cct2溫度在470℃/350℃,加強中心氣流,其調劑順序:料線--布料模式,料線調整0.1—0.2m,若四個小時氣流未發(fā)生大的變化,調整布料模式,在檔位上調整布料圈數(shù)0.5—1圈;
e、保證tf值≤2250℃。
富氧率提升過程中通過調整濕分、噴煤、風溫手段對無法保證tf值≤2250℃,達不到要求用量時,及時減富氧量,并根據tf值來核算。
2500m3高爐全疆內煤、高富氧操作工業(yè)試驗。
2500m3高爐試驗期間焦炭質量略有下降,逐步減少干熄焦比例,由50%至11月1日白班干熄焦比例減至0%??紤]到鐵水成本的壓力,逐步推進配煤結構,自2015年9月10日,實施調整配煤結構,降低焦炭熱態(tài)csr:第一步:調整焦炭熱態(tài)csr指標穩(wěn)定在37%--41%左右,高爐調整操作,穩(wěn)定爐況;第二步:計劃將csr指標穩(wěn)定在32%--38%左右,10月27日--11月10日,以c高爐作為全疆內煤操作的主要高爐。在c高爐使用全疆內煤,高富氧的生產操作過程中,取得了階段性的成果,11月10日c高爐進入長周期停爐檢修;第三步:繼續(xù)推進全疆內煤用焦結構,焦炭熱態(tài)csr控制在26%--30%左右。高爐繼續(xù)優(yōu)化操作,通過調整送風參數(shù)、冷卻制度、爐料結構等手段,適應低熱態(tài)焦炭,確保爐況穩(wěn)定順行。在實驗期間,停用疆外煤、焦炭低熱態(tài)、富氧5%操作,高爐壓差略有升高,但無崩滑料,高爐爐況順行,試驗成功。
高爐試驗操作參數(shù),見表1。
用全疆內煤煉焦的焦炭質量及成本。
自工業(yè)試驗開始,疆內煤用量達到80%,其中艾礦煤配到52%,用焦穩(wěn)定,爐況順行。11月9日開始四座焦爐統(tǒng)一配比焦炭原料成本從試驗成本914.1元/噸焦降低到862.7元/噸焦,降低了51.4元/噸焦。截止2015年12月23日焦炭成本794.3元/噸焦,比10月份基礎配比焦炭成本958元/噸焦降低163.7元/噸焦,累計降低成本163.7元/噸焦。截至2016年1月5日繼續(xù)優(yōu)化配煤結構,1890煤逐步配加到20%,焦炭成本降低到751.4元/噸焦。
1、理論依據的研究作為本發(fā)明的支撐點。
1)焦炭熱態(tài)性能的重新認識,傳統(tǒng)焦炭熱性能的表征方法是焦炭在恒反應時間條件下測定的轉鼓強度,但是通過對焦炭在高爐內的作用過程來看,此方法存在誤區(qū),表征過程有不合理性。通過理論分析,重新認識2500m3高爐使用的焦炭與co2的反應性,焦炭在恒失重狀況下測定csr,此熱態(tài)數(shù)值處于較高水平,完全可以滿足2500m3高爐的使用。
2)通過研究發(fā)現(xiàn),高比例疆內煤煉制的焦炭其抗壓強度非常高,并且有很高的韌性,相比疆外高熱態(tài)焦炭有其突出特點,表明八鋼的焦炭在高爐內不易被壓碎,有能力承擔整個料柱的荷載,可以保障高爐的透氣性。
3)借鑒oy1#爐富氧噴吹理論生產原理,為突破八鋼高爐的操作冶煉制度,結合oy1#爐的高富氧噴吹生產技術,在2500m3高爐實施高富氧、高反應、較薄軟融帶的操作方針進行工業(yè)試驗,以降低壓差、提高煤氣利用率。采用本發(fā)明方法進行工業(yè)生產試驗,證明結果及思路是完全正確的,并在2016年全年的生產過程中得到廣泛應用,3座高爐爐況非常穩(wěn)定。
4)焦炭m40支撐骨架作用的重要性得到升級,焦炭m40是表征焦炭的骨架作用最有效的數(shù)據,如果m40較高,焦炭的骨架作用在干燥段體現(xiàn)更為明顯,可明顯降低料柱的粉末量,保證該段煤氣阻力最低。同時在軟融帶,耐渣鐵沖刷能力提高,保證了較低的煤氣阻力。在風口區(qū)焦炭的耐機械破損能力提高,使得煤氣分布能夠相對均勻、爐腹煤氣阻力相對較低。因此,降低焦炭熱態(tài)性能(csr)的同時必須提高焦炭的冷態(tài)強度(m40)。
2、發(fā)明的效果。
對2015年與2016年的配煤結構、焦炭成本及焦炭質量進行對比,2016年關鍵指標改善明顯,為鋼鐵企業(yè)的扭虧增盈奠定了基礎。
焦炭質量:
2016通過大比例使用艾礦煤及其他疆內煤,焦炭除csr降低之外,其余指標皆較為突出。其中m40全年全部大于89.0%,平均粒級全年全部大于54.45%,焦炭灰份處于中等水平。
1)焦炭熱態(tài)(csr),見圖1。
圖12015年及2016年焦炭csr對比。
2016年因疆內煤使用比例較高,常規(guī)表征方法可以看出,csr明顯低于2015年,這是焦炭指標在行業(yè)中屬于罕見,是最大的創(chuàng)新點,其中2016年3月,最低達23.2%。
2)焦炭m40,見圖2。
圖2。2015年m40平均88.8%,2016年m40平均89.5%。
并且2016年煤資源緊張,多次發(fā)生斷料,月配煤調整次數(shù)較多,但通過合理調整及嚴格的過程管控,m40仍然穩(wěn)定。
3)焦炭平均粒度,見圖3。
2016年焦炭平均粒度54.3%,明顯高于2015年53.2%的水平,屬歷年最好水平,有利的支撐了高爐的透氣性。
3、經濟效益
該發(fā)明以2016年單種煤考核單價為基準進行計算,拿2015年及2016年的累計配比進行核算,2016年用煤量為225.3萬噸,剔除煤價下調因素的影響,配煤成本總計降低21289.4萬元。
上述經濟效益核算相對較為保守,2016年焦煤市場價格變化劇烈,自6月開始,焦煤價格快速提升,到10月左右,山西、蒙古、烏海地區(qū)的焦煤含稅到廠約1800元/噸,按照公司還原價格計算,2016年配煤降本額遠高于考核降本額。
4、本發(fā)明方法技術小結。
1)2015年10月的c高爐工業(yè)試驗成功。其中利用系數(shù)、焦比、燃耗等各項指標較前期相比穩(wěn)定,并且冶煉方式在2016年全年中長時間應用于a、b高爐的生產,爐況順行,鐵水成本顯著降低;
2)通過2016年全年低熱態(tài)焦炭的使用,打破了高爐用焦的技術禁錮,常規(guī)檢測的低csr焦炭完全可以保證2500m3高爐的穩(wěn)定順行。也印證了常規(guī)焦炭熱態(tài)性能的評判方法存在誤區(qū),已不能很好的表征焦炭在高爐內的加熱過程,而在高爐內1300℃—1500℃的反應溫度條件下來檢測八鋼焦炭的cri及csr才具有代表性,更能表征焦炭在高爐內的熱態(tài)作用。
3)隨著疆內煤配入量的提升,焦炭m40升高,表明艾礦煤及其它疆內煤對冷態(tài)強度的提升比較有利,這是疆內煤獨特的性質;
4)隨著csr的降低,2500m3高爐對m40的要求提高,從2016年高爐生產過程來看,m40≥89%是高爐順行最基礎、最低的質量要求。
5)2016年艾礦煤完全被使用,突破了長期艾礦煤不能高比例使用、1890煤限產的困局,全年配煤成本總計降低21289.4萬元,為八鋼企業(yè)的扭虧增盈奠定了堅實的技術基礎。
本發(fā)明方法,有效打破了技術常規(guī)、突破了技術禁錮,提高了低熱態(tài)、低成本煉焦用煤的使用量,降低焦炭成本,以提高鋼鐵企業(yè)的競爭能力及經濟效益,并且將在鋼鐵企業(yè)中得到廣泛重視,實際意義非凡。
附圖說明
下面將結合附圖對本發(fā)明作進一步詳細的描述
圖1為本發(fā)明焦炭csr圖;
圖2為本發(fā)明焦炭m40圖;
圖3為本發(fā)明焦炭平均粒度圖。
具體實施方式
一種用高比例低熱態(tài)煤煉制大型高爐焦炭的生產工藝,包括如下操作步驟:
a、保持高爐富氧率為5%,保持高爐入爐鼓風量為4600nm3/min,維持高爐產量5150t不變,調整爐腹煤氣量,使其數(shù)值比2500m3高爐的正常爐況時的爐腹煤氣量低300nm3/min;
b、縮小風口面積,使其比正常高爐操作風口面積小0.015m2--0.02m2,保證風速在265m/s左右,鼓風動能在11000kg·m/s左右;
c、維持適宜的風口理論燃燒溫度2180—2230℃,保持風溫至1130--1170℃,提高濕分20—30g/t;
d、提高煤比至150kg/t,焦比維持不變,提高燃料比至565kg/t,保證合適的煤氣量,爐頂溫度不低于120℃;
e、調整布料制度和礦批重,布料模式
操冶制度的制定:
a、爐腹煤氣量不得小于5900m3/h;
b、爐溫調劑順序:增熱:加煤—加濕--風溫—焦炭;減熱:加濕—風溫--減煤—焦炭;鐵水溫度pt至少為1500℃;
c、頂溫控制:若兩個5批料時間超過2500m3高爐正常爐況時的規(guī)定料速,頂溫下行,則減氧1000m3/h-2000m3/h,在頂溫的控制上動作要有提前量,即頂溫控制在120-150℃,連續(xù)兩個小時頂溫平均值下降超過20℃,略微控制料速,減氧1000m3/h-2000m3/h;
d、保證cct1/cct2溫度在470℃/350℃,加強中心氣流,其調劑順序:料線--布料模式,料線調整0.1—0.2m,若四個小時氣流未發(fā)生大的變化,調整布料模式,在檔位上調整布料圈數(shù)0.5—1圈;
e、保證tf值≤2250℃。