本發(fā)明屬于鋼鐵工業(yè)中煉鐵技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種以熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料,結(jié)合采用高爐下部調(diào)劑手段的操作方法。
背景技術(shù):
隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步發(fā)展,冶金領(lǐng)域的技術(shù)及裝備也呈現(xiàn)出了較大變化,出現(xiàn)了一些新的工藝技術(shù),特別是在鐵前領(lǐng)域,如大規(guī)?;臍饣?、煤基還原等新的工藝,這些技術(shù),在進(jìn)入二十一世紀(jì)的這幾年,得到了飛速的發(fā)展。但隨著鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩,加上經(jīng)歷復(fù)蘇乏力,成本就成為企業(yè)間的核心競(jìng)爭(zhēng)力,就現(xiàn)階段冶金生產(chǎn)工藝來(lái)講,從資源性、經(jīng)濟(jì)性和可操作性上來(lái)看,高爐是作為最主要的煉鐵工藝,依舊是不可取代的,全球80%以上鐵水仍然是通過(guò)高爐煉鐵得到的,且高爐工藝依然存在進(jìn)一步改善的技術(shù)空間。近幾年,隨著資源條件的惡化及市場(chǎng)原因,出現(xiàn)了一些有別于傳統(tǒng)爐料的新形式的爐料,如含碳球團(tuán)、鐵焦、冷壓球團(tuán)、固結(jié)球團(tuán)等等,這些新型爐料的出現(xiàn),將過(guò)去一些不能應(yīng)用于高爐的一些原料做成高爐用爐料,如劣質(zhì)煤粉、赤泥等等,改變了過(guò)去傳統(tǒng)的高爐爐料形式,也將奠定了下一代爐料的發(fā)展方向,使得高爐工藝仍然在不斷的進(jìn)步發(fā)展過(guò)程中,并在固有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,重新煥發(fā)出勃勃發(fā)展生機(jī)。從國(guó)內(nèi)外高爐生產(chǎn)工藝上來(lái)看,根據(jù)自身實(shí)際情況和資源條件,這些企業(yè)都形成了具有自身特色的爐料搭配結(jié)構(gòu),如中國(guó)企業(yè)大多采用高堿度燒結(jié)礦、酸性球團(tuán)礦并輔以部分高品位塊礦為主的爐料結(jié)構(gòu),而國(guó)外一些企業(yè)則采用燒結(jié)礦配加塊礦、或者是自熔性球團(tuán)為主的入爐爐料結(jié)構(gòu),并在此基礎(chǔ)上,形成了具有自身特色的高爐操作方法,并都取得了不錯(cuò)的應(yīng)用效果。
對(duì)比這些傳統(tǒng)高爐用爐料,這些新形式的爐料,如含碳球團(tuán),如何最終在高爐內(nèi)得到合理的應(yīng)用,是現(xiàn)實(shí)中冶金工作者必須要面臨的一道棘手難題。而關(guān)于熱固結(jié)含碳球團(tuán)如何用于高爐,國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)資料都鮮見(jiàn)報(bào)道,即使少量的提及到這些爐料的使用,如熱固結(jié)含碳球團(tuán)的利用,也是大部分是視其為一種簡(jiǎn)單的普通球團(tuán),采取與其它普通球團(tuán)一樣的入爐方式,并未對(duì)其入爐后進(jìn)行深入研究,從機(jī)理和高爐操作制度變化上解決含碳球團(tuán)入爐的問(wèn)題,我國(guó)是較早提出含碳球團(tuán)這種新型爐料的國(guó)家之一,有許多的院校及企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)從事此領(lǐng)域 方面的研究與試驗(yàn)工作,如遼寧科技大學(xué)、東北大學(xué),他們通過(guò)采用實(shí)驗(yàn)室或者半工業(yè)化的小型試驗(yàn),得出熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為高爐爐料,其高爐操作制度有別于傳統(tǒng)爐料入爐的操作理念的重要結(jié)論,一些企業(yè)也曾經(jīng)嘗試在小型高爐上開(kāi)展頂裝入爐類似的實(shí)驗(yàn),雖取得一定效果,但由于試驗(yàn)用高爐有效爐容過(guò)小,僅為幾個(gè)立方米,對(duì)于大型高爐使用熱固結(jié)含碳球團(tuán)這種新型的爐料,并無(wú)太大的實(shí)際借鑒意義?,F(xiàn)代企業(yè),大多數(shù)轉(zhuǎn)而都采取轉(zhuǎn)底爐等工藝進(jìn)行生產(chǎn),雖效果上不錯(cuò),但同時(shí)問(wèn)題也是顯而易見(jiàn)的,就是能耗過(guò)高,經(jīng)濟(jì)上不劃算,而高爐作為能源利用最高的生產(chǎn)容器之一,采用什么樣的手段和措施,使熱固結(jié)含碳球團(tuán)在國(guó)內(nèi)外大型高爐得到最為合理的使用,是眼下冶金工作者最為關(guān)注的問(wèn)題之一。
目前仍未有較為成熟的熱固結(jié)含碳球團(tuán)在高爐內(nèi)的使用技術(shù)。在已有條件的基礎(chǔ)上,未能實(shí)現(xiàn)熱固結(jié)含碳球團(tuán)利用技術(shù)上的重大突破。
技術(shù)方案
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是依據(jù)未來(lái)高爐采用新型爐料發(fā)展趨勢(shì)的需要,提供一種新型爐料即熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料的高爐操作方法,按照此方法進(jìn)行高爐操作生產(chǎn),能夠在高爐生產(chǎn)過(guò)程中合理利用新型的爐料熱固結(jié)含碳球團(tuán),使高爐達(dá)到穩(wěn)定順行,低耗長(zhǎng)壽,同時(shí)又可以降低煉鐵生產(chǎn)成本,做到經(jīng)濟(jì)性冶煉。
1、一種以熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料的高爐操作方法,其特征在于:熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為高爐用部分原料,在原有高爐設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上的溜槽傾角,向外延A°;將熱固結(jié)含碳球團(tuán)單獨(dú)作為一種爐料入爐,加入質(zhì)量百分比例不允許超過(guò)爐料質(zhì)量百分比例的30%,入爐焦炭量減少質(zhì)量百分比例為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的C;并增加下部爐缸風(fēng)口長(zhǎng)度,風(fēng)口長(zhǎng)度增加比例與熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入量占總爐料質(zhì)量百分比例之間兩者呈現(xiàn)PL線性對(duì)應(yīng)關(guān)系;采用爐頂料罐裝料方式裝料后,采用無(wú)料鐘旋轉(zhuǎn)溜槽布料方式進(jìn)行將熱固結(jié)含碳球團(tuán)布置到爐喉邊緣處,而非布置到高爐中心,同時(shí)熱固結(jié)含碳球團(tuán)在爐喉邊緣處的布料圈數(shù)不得超過(guò)5圈,爐喉邊緣處布料量不得超過(guò)熱固結(jié)含碳球團(tuán)入爐量的1/3;在熱固結(jié)含碳球團(tuán)入爐的同時(shí),調(diào)整下部操作制度,增加鼓風(fēng)量,鼓入風(fēng)量增加比例為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的BW;減少煤粉噴吹量,噴吹煤粉量減少比例為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的SC;增加鼓風(fēng)中含氧量,含氧量增加比例為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的CO,增加熱風(fēng)溫度,熱風(fēng)溫度增加比例為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的ST,增加爐渣堿度,堿度增加比例為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的AI。
其溜槽傾角外延角度按下述公式進(jìn)行:A°=0.5°+HCCB×K1;入爐焦炭減少質(zhì)量百分比例按下述公式進(jìn)行:C=HCCB×K2;風(fēng)口長(zhǎng)度增加比例按下述公式進(jìn)行:PL=HCCB×K3;鼓入風(fēng)量增加比例按下述公式進(jìn)行:BW=HCCB×K4;噴吹煤粉量減少比例按下述公式進(jìn)行: SC=HCCB×K5;含氧量增加比例按下述公式進(jìn)行:CO=HCCB×K6;熱風(fēng)溫度增加比按下述公式進(jìn)行:ST=HCCB×K7;爐渣堿度增加比例按下述公式進(jìn)行:AI=HCCB×K8。
式中:
HCCB:熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例,%;A°:溜槽傾角外延角度,°,K1,系數(shù),取值范圍6~12;C:入爐焦炭減少質(zhì)量百分比例,%,K2,系數(shù),取值范圍0.2~0.4;PL:風(fēng)口長(zhǎng)度增加比例,%,K3,系數(shù),取值范圍0.2~0.4;BW:鼓入風(fēng)量增加比例,%,K4,系數(shù),取值范圍0.2~0.4;SC:噴吹煤粉量減少比例,%,K5,系數(shù),取值范圍0.1~0.4;CO:含氧量增加比例,%,K6,系數(shù),取值范圍0.6~1.0;ST:熱風(fēng)溫度增加比例,%,K7,系數(shù),取值范圍0.1~0.3;AI:爐渣堿度增加比例,%,K8,系數(shù),取值范圍0.05~0.2。
2、一種以熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料的高爐操作方法,其特征在于:熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為高爐用部分原料,在原有高爐設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上的溜槽傾角,向外延A°;與入爐冶金焦炭混裝,混裝時(shí),熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例不超過(guò)總爐料的C;并增加下部爐缸風(fēng)口長(zhǎng)度,風(fēng)口長(zhǎng)度增加比例與熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入量占總爐料質(zhì)量百分比例之間兩者呈現(xiàn)PL線性對(duì)應(yīng)關(guān)系;采用爐頂料罐裝料方式裝料后,采用無(wú)料鐘旋轉(zhuǎn)溜槽布料方式進(jìn)行將熱固結(jié)含碳球團(tuán)布置中心焦炭料柱位置,而非布置到爐喉邊緣處或者爐喉與中心焦炭柱之間;同時(shí)礦石在爐喉邊緣處處的布料圈數(shù)不得超過(guò)3圈;爐喉邊緣處礦石處不得超過(guò)礦石入爐量的1/3;在熱固結(jié)含碳球團(tuán)入爐的同時(shí),調(diào)整下部操作制度,增加鼓風(fēng)量,鼓入風(fēng)量增加比例為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的BW;減少煤粉噴吹量,噴吹煤粉量減少范圍為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的SC;增加鼓風(fēng)中含氧量,含氧量增加范圍為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的CO,增加熱風(fēng)溫度,熱風(fēng)溫度增加范圍為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的ST,增加爐渣堿度,堿度增加范圍為熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例的AI。
其溜槽傾角外延角度按下述公式進(jìn)行:A°=0.5°+HCCB×K1;入爐焦炭減少質(zhì)量百分比例按下述公式進(jìn)行:C=HCCB×K2;風(fēng)口長(zhǎng)度增加比例按下述公式進(jìn)行:PL=HCCB×K3;鼓入風(fēng)量增加比例按下述公式進(jìn)行:BW=HCCB×K4;噴吹煤粉量減少比例按下述公式進(jìn)行:SC=HCCB×K5;含氧量增加比例按下述公式進(jìn)行:CO=HCCB×K6;熱風(fēng)溫度增加比按下述公式進(jìn)行:ST=HCCB×K7;爐渣堿度增加比例按下述公式進(jìn)行:AI=HCCB×K8。
式中:
HCCB:熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入質(zhì)量百分比例,%;A°:溜槽傾角外延角度,°,K1,系數(shù),取值范圍5~11;C:入爐焦炭減少質(zhì)量百分比例,%,K2,系數(shù),取值范圍0.2~0.3;PL:風(fēng)口長(zhǎng)度增加比例,%,K3,系數(shù),取值范圍0.2~0.4;BW:鼓入風(fēng)量增加比例,%,K4,系數(shù),取值范圍0.1~0.3;SC:噴吹煤粉量減少比例,%,K5,系數(shù),取值范圍0.1~0.3;CO:含氧量增加比例,%,K6,系數(shù),取值范圍0.6~1.0;ST:熱風(fēng)溫度增加比例, %,K7,系數(shù),取值范圍0.1~0.3;AI:爐渣堿度增加比例,%,K8,系數(shù),取值范圍0.05~0.2。
其中,熱固結(jié)含碳球團(tuán)中金屬鐵質(zhì)量百分含量5~20%,金屬化率為5~40%,殘?zhí)假|(zhì)量百分含量小于70%,其它元素質(zhì)量之和百分含量小于30%;入爐粒度控制范圍為8~25cm,抗壓強(qiáng)度大于1500N/個(gè),熱態(tài)膨脹系數(shù)小于20%。
其中,溜槽傾角向外延伸,用于礦石布置到爐喉邊緣處,增加爐喉邊緣處礦石用量,適當(dāng)加重邊緣,減少熱固結(jié)含碳球團(tuán)加入后邊緣煤氣流沖刷強(qiáng)度。
其中,增加爐缸風(fēng)口長(zhǎng)度,用于吹活中心焦炭料柱,增加熱風(fēng)在爐內(nèi)穿透性;增加入爐鼓風(fēng)量,用改善高爐死料柱的透氣性,改善高爐順行狀態(tài)。
其中,由于熱固結(jié)含碳球團(tuán)中含碳的因素,減少高爐煤粉噴吹量,用于減少燃料比,降低燃料消耗;增加鼓風(fēng)中含氧量,用于改進(jìn)煤粉燃燒情況,降低燃料消耗,同時(shí)減少爐腹煤氣量的發(fā)生。
其中,增加熱風(fēng)溫度,用于增加入爐熱量,改善煤粉燃燒情況。
其中,由于熱固結(jié)含碳球團(tuán)入爐致使?fàn)t料中硫含量增加,增加爐渣堿度,用于改善高爐脫硫能力,改善高爐操作狀態(tài)。
按照此方法進(jìn)行高爐操作,能夠較為合理的利用新型爐料熱固結(jié)含碳球團(tuán),同時(shí)又可以達(dá)到高爐穩(wěn)定順行、低耗長(zhǎng)壽的目的,其中,采用此方法操作高爐后,高爐所生產(chǎn)噸鐵燃料消耗降低2公斤以上,噸鐵生產(chǎn)成本下降4元以上。
具體實(shí)施方式
下面通過(guò)一些實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)一步說(shuō)明。
下面結(jié)合具體實(shí)施例進(jìn)行說(shuō)明:
1實(shí)施例1(某鋼鐵廠1080m3高爐為例說(shuō)明)
1.1熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能
熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能見(jiàn)表1。
表1熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能,%
一種以熱固結(jié)含碳作為部分爐料的高爐操作方法,取熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為一種單獨(dú)入爐的爐料,而不與其它種類爐料混裝入爐,所使用的熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能分析見(jiàn)表1,進(jìn)行高爐冶煉。
1.2爐料搭配形式
高爐入爐的爐料搭配形式見(jiàn)表2。
表2爐料搭配形式,%
視熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為一種獨(dú)立的爐料,溜槽傾角向外擴(kuò)延2°,將熱固結(jié)含碳球團(tuán)裝入料倉(cāng),通過(guò)主皮帶運(yùn)送到高爐爐頂料罐,通過(guò)無(wú)料鐘布料器和旋轉(zhuǎn)溜槽按發(fā)明要求的布料制度布置到指定位置后,其它爐料入爐按照指定裝料制度入爐,進(jìn)行高爐冶煉,其中,爐料搭配形式按照入爐爐料質(zhì)量百分比來(lái)確定,其中燒結(jié)礦為56.0%,球團(tuán)礦為16.0%,塊礦為4.0%,熱固結(jié)含碳球團(tuán)為4.0%,普通冶金焦炭為20.0%。
1.3操作制度的變化
高爐操作制度變化見(jiàn)表3。
表3操作制度變化
將熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為一種獨(dú)立的爐料投放入高爐中,為適應(yīng)新型爐料的入爐冶煉工作,高爐操作制度需要發(fā)生相應(yīng)變化,其中在原有高爐基礎(chǔ)上,風(fēng)口長(zhǎng)度增加12cm、風(fēng)量增加77m3/min,富氧率增加0.02%、噴煤比減少2.0kg/t、風(fēng)溫提高26℃、爐渣堿度相應(yīng)提高,相應(yīng)采取壓重邊緣操作制度,以適應(yīng)新的高爐操作制度。
1.4高爐實(shí)施效果
高爐采用熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料后,高爐的冶煉效果見(jiàn)表4。
表4高爐實(shí)施后效果
當(dāng)熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分高爐用爐料后,采用此方法進(jìn)行高爐冶煉,可以取得產(chǎn)量提高,燃料比降低,煤氣利用率改善,達(dá)到高爐穩(wěn)定順行,最終取得降低煉鐵生產(chǎn)成本效果和目的。
2實(shí)施例2(某鋼鐵廠1080m3高爐為例說(shuō)明)
2.1熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能
熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能見(jiàn)表5。
表5熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能,%
一種以熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料的高爐操作方法,采取熱固結(jié)含碳球團(tuán)與焦炭混裝的方式入爐,所使用的熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能分析見(jiàn)表5,進(jìn)行高爐冶煉。
2.2爐料搭配形式
高爐入爐的爐料搭配形式見(jiàn)表6。
表6爐料搭配形式,%
將熱固結(jié)含碳球團(tuán)與焦炭混裝裝入料倉(cāng),溜槽傾角向外擴(kuò)延4°,通過(guò)主皮帶運(yùn)送到高爐爐頂料罐,通過(guò)無(wú)料鐘布料器和旋轉(zhuǎn)溜槽按發(fā)明要求的布料制度布置到指定位置后,其它爐料入爐按照指定裝料制度入爐,進(jìn)行高爐冶煉,其中,爐料搭配形式按照入爐爐料質(zhì)量百分比來(lái)確定,其中燒結(jié)礦為56.0%,球團(tuán)礦為10.0%,塊礦為4.0%,熱固結(jié)含碳球團(tuán)為10.0%,普通冶金焦炭為20.0%。
2.3操作制度的變化
高爐操作制度變化見(jiàn)表7。
表7操作制度變化
將熱固結(jié)含碳球團(tuán)與焦炭混裝投放入高爐中,為適應(yīng)新型爐料的入爐冶煉工作,高爐操作制度需要發(fā)生相應(yīng)變化,其中在原有高爐基礎(chǔ)上,風(fēng)口長(zhǎng)度增加16cm、風(fēng)量增加70m3/min,富氧率增加0.04%、噴煤比減少3.5kg/t、熱風(fēng)溫度增加30℃,爐渣堿度相應(yīng)提高,相應(yīng)采取加大中心加焦的操著制度,以適應(yīng)新的高爐操作制度。
2.4高爐實(shí)施效果
高爐采用熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料后,高爐的冶煉效果見(jiàn)表8。
表8高爐實(shí)施后效果
當(dāng)熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分高爐用爐料后,采用此方法進(jìn)行高爐冶煉,可以取得產(chǎn)量提高,燃料比降低,煤氣利用率改善,達(dá)到高爐穩(wěn)定順行,最終取得降低煉鐵生產(chǎn)成本效果和目的。
3實(shí)施例3(某鋼鐵廠2600m3高爐為例說(shuō)明)
3熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能
熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能見(jiàn)表9。
表9熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能,%
一種以熱固結(jié)含碳作為部分爐料的高爐操作方法,取熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為一種單獨(dú)入爐的爐料,而不與其它種類爐料混裝入爐,所使用的熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能分析見(jiàn)表9,進(jìn)行高爐冶煉。
3.2爐料搭配形式
高爐入爐的爐料搭配形式見(jiàn)表10。
表10爐料搭配形式,%
視熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為一種獨(dú)立的爐料,溜槽傾角向外擴(kuò)延3°,將熱固結(jié)含碳球團(tuán)裝入料倉(cāng),通過(guò)主皮帶運(yùn)送到高爐爐頂料罐,通過(guò)無(wú)料鐘布料器和旋轉(zhuǎn)溜槽按發(fā)明要求的布料制度布置到指定位置后,其它爐料入爐按照指定裝料制度入爐,進(jìn)行高爐冶煉,其中,爐料搭配形式按照入爐爐料質(zhì)量百分比來(lái)確定,其中燒結(jié)礦為50.0%,球團(tuán)礦為0.0%,塊礦為0.0%,熱固結(jié)含碳球團(tuán)為30.0%,普通冶金焦炭為20.0%。
3.3操作制度的變化
高爐操作制度變化見(jiàn)表11。
表11操作制度變化
將熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為一種獨(dú)立的爐料投放入高爐中,為適應(yīng)新型爐料的入爐冶煉工作,高爐操作制度需要發(fā)生相應(yīng)變化,其中在原有高爐基礎(chǔ)上,風(fēng)口長(zhǎng)度增加15cm、風(fēng)量增加126m3/min,富氧率增加0.07%、噴煤比減少8.0kg/t、風(fēng)溫提高25℃、爐渣堿度相應(yīng)提高,相應(yīng)采取壓重邊緣操作制度,以適應(yīng)新的高爐操作制度。
3.4高爐實(shí)施效果
高爐采用熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料后,高爐的冶煉效果見(jiàn)表12。
表12高爐實(shí)施后效果
當(dāng)熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分高爐用爐料后,采用此方法進(jìn)行高爐冶煉,可以取得產(chǎn)量提高,燃料比降低,煤氣利用率改善,達(dá)到高爐穩(wěn)定順行,最終取得降低煉鐵生產(chǎn)成本效果和目的。
4實(shí)施例4(某鋼鐵廠2600m3高爐為例說(shuō)明)
4.1熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能
熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能見(jiàn)表13。
表13熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能,%
一種以熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料的高爐操作方法,采取熱固結(jié)含碳球團(tuán)與焦炭混裝的方式入爐,所使用的熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能分析見(jiàn)表13,進(jìn)行高爐冶煉。
4.2爐料搭配形式
爐入爐的爐料搭配形式見(jiàn)表14。
表14爐料搭配形式,%
將熱固結(jié)含碳球團(tuán)與焦炭混裝裝入料倉(cāng),溜槽傾角向外擴(kuò)延3°,通過(guò)主皮帶運(yùn)送到高爐爐頂料罐,通過(guò)無(wú)料鐘布料器和旋轉(zhuǎn)溜槽按發(fā)明要求的布料制度布置到指定位置后,其它爐料入爐按照指定裝料制度入爐,進(jìn)行高爐冶煉,其中,爐料搭配形式按照入爐爐料質(zhì)量百分比來(lái)確定,其中燒結(jié)礦為56.0%,球團(tuán)礦為0.0%,塊礦為4.0%,熱固結(jié)含碳球團(tuán)為20.0%,普通冶金焦炭為20.0%。
4.3操作制度的變化
高爐操作制度變化見(jiàn)表15。
表15操作制度變化
將熱固結(jié)含碳球團(tuán)與焦炭混裝投放入高爐中,為適應(yīng)新型爐料的入爐冶煉工作,高爐操作制度需要發(fā)生相應(yīng)變化,其中在原有高爐基礎(chǔ)上,風(fēng)口長(zhǎng)度增加20cm、風(fēng)量增加110m3/min,富氧率增加0.10%、噴煤比減少5.0kg/t、熱風(fēng)溫度增加35℃,爐渣堿度相應(yīng)提高,相應(yīng)采取加大中心加焦的操著制度,以適應(yīng)新的高爐操作制度。
4.4高爐實(shí)施效果
高爐采用熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料后,高爐的冶煉效果見(jiàn)表16。
表16高爐實(shí)施后效果
當(dāng)以熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分高爐用爐料后,采用此方法進(jìn)行高爐冶煉,可以取得產(chǎn)量提高,燃料比降低,煤氣利用率改善,達(dá)到高爐穩(wěn)定順行,最終取得降低煉鐵生產(chǎn)成本的目的。
5實(shí)施例5(某鋼鐵廠3800m3高爐為例說(shuō)明)
5.1熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能
熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能見(jiàn)表17。
表17熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能,%
一種以熱固結(jié)含碳作為部分爐料的高爐操作方法,取熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為一種單獨(dú)入爐的爐料,而不與其它種類爐料混裝入爐,所使用的熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能分析見(jiàn)表17,進(jìn)行高爐冶煉。
5.2爐料搭配形式
高爐入爐的爐料搭配形式見(jiàn)表18。
表18爐料搭配形式,%
視熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為一種獨(dú)立的爐料,溜槽傾角向外擴(kuò)延4°,將熱固結(jié)含碳球團(tuán)裝入料倉(cāng),通過(guò)主皮帶運(yùn)送到高爐爐頂料罐,通過(guò)無(wú)料鐘布料器和旋轉(zhuǎn)溜槽按發(fā)明要求的布料制度布置到指定位置后,其它爐料入爐按照指定裝料制度入爐,進(jìn)行高爐冶煉,其中,爐料搭配形式按照入爐爐料質(zhì)量百分比來(lái)確定,其中燒結(jié)礦為45.0%,球團(tuán)礦為10.0%,塊礦為5.0%,熱固結(jié)含碳球團(tuán)為20.0%,普通冶金焦炭為20.0%。
5.3操作制度的變化
高爐操作制度變化見(jiàn)表19。
表19操作制度變化
將熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為一種獨(dú)立的爐料投放入高爐中,為適應(yīng)新型爐料的入爐冶煉工作,高爐操作制度需要發(fā)生相應(yīng)變化,其中在原有高爐基礎(chǔ)上,風(fēng)口長(zhǎng)度增加15cm、風(fēng)量增加160m3/min,富氧率增加0.14%、噴煤比減少6.0kg/t、風(fēng)溫提高27℃、爐渣堿度相應(yīng)提高,相應(yīng)采取壓重邊緣操作制度,以適應(yīng)新的高爐操作制度。
5.4高爐實(shí)施效果
高爐采用熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料后,高爐的冶煉效果見(jiàn)表20。
表20高爐實(shí)施后效果
當(dāng)以熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分高爐用爐料后,采用此方法進(jìn)行高爐冶煉,可以取得產(chǎn)量提高,燃料比降低,煤氣利用率改善,達(dá)到高爐穩(wěn)定順行,最終取得降低煉鐵生產(chǎn)成本的目的。
6實(shí)施例6(某鋼鐵廠3800m3高爐為例說(shuō)明)
熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能見(jiàn)表21。
表21熱固結(jié)含碳球團(tuán)性能,%
一種以熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料的高爐操作方法,采取熱固結(jié)含碳球團(tuán)與焦炭混裝的方式入爐,所使用的熱固結(jié)含碳球團(tuán)基礎(chǔ)理化性能分析見(jiàn)表21,進(jìn)行高爐冶煉。
6.2爐料搭配形式
爐入爐的爐料搭配形式見(jiàn)表22。
表22爐料搭配形式,%
將熱固結(jié)含碳球團(tuán)與焦炭混裝裝入料倉(cāng),溜槽傾角向外擴(kuò)延2.5°,通過(guò)主皮帶運(yùn)送到高爐爐頂料罐,通過(guò)無(wú)料鐘布料器和旋轉(zhuǎn)溜槽按發(fā)明要求的布料制度布置到指定位置后,其它爐料入爐按照指定裝料制度入爐,進(jìn)行高爐冶煉,其中,爐料搭配形式按照入爐爐料質(zhì)量百分比來(lái)確定,其中燒結(jié)礦為60.0%,球團(tuán)礦為5.0%,塊礦為0.0%,熱固結(jié)含碳球團(tuán)為10.0%,普通冶金焦炭為20.0%。
6.3操作制度的變化
高爐操作制度變化見(jiàn)表23。
表23操作制度變化
將熱固結(jié)含碳球團(tuán)與焦炭混裝投放入高爐中,為適應(yīng)新型爐料的入爐冶煉工作,高爐操作制度需要發(fā)生相應(yīng)變化,其中在原有高爐基礎(chǔ)上,風(fēng)口長(zhǎng)度增加25cm、風(fēng)量增加120m3/min,富氧率增加0.10%、噴煤比減少8.0kg/t、熱風(fēng)溫度增加20℃,爐渣堿度相應(yīng)提高,相應(yīng)采取加大中心加焦的操著制度,以適應(yīng)新的高爐操作制度。
6.4高爐實(shí)施效果
高爐采用熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分爐料后,高爐的冶煉效果見(jiàn)表24。
表24高爐實(shí)施后效果
當(dāng)以熱固結(jié)含碳球團(tuán)作為部分高爐用爐料后,采用此方法進(jìn)行高爐冶煉,可以取得產(chǎn)量提高,燃料比降低,煤氣利用率改善,達(dá)到高爐穩(wěn)定順行,最終取得降低煉鐵生產(chǎn)成本的目的。